神火集团炭素厂煅烧炉超龄服役6年创效两千余万元

2012-11-20 10:33 来源:钢联资讯

2000年,神火集团炭素项目(原铝电公司炭素厂)在永城西城区中山西街动工建设,由沈阳铝镁设计院设计,设置煅烧、成型、焙烧三个主车间及其他辅助单位,年设计产能4.2万吨,其中采用24罐八层火道顺流式煅烧炉2台,于2001年元月18日建成并顺利投产,其配备热煤炉2台,并设置调温、排料、天车、热煤等工种,至今已持续运行12年之久,很多人会质疑6年的炉子为什么会这么耐用?经过2天的实地观察与采访,笔者找到了答案。

严把建设关,打造优质煅烧炉

说到如此“坚固”的煅烧炉,从该厂项目建设至今,工作了12年的老职工刘宏伟说:“当初建设过程中监督的那么严格,不‘坚固’才怪呢。”笔者得知,炭素煅烧炉项目建设时,该厂结合洛阳耐火材料研究院,紧盯原材料入口,做到加工过程、质量检验全面参与。此外,建设中还成立专门的施工检测组,全天候监控施工的进度和质量。

烘炉时,该厂制定了科学的烘炉升温曲线,在炉室多处设置测量点,确保炉室膨胀点在可控范围。尤其在建设施工时,该厂对筑炉施工单位严格要求,专门培训了一批煅烧炉建设检测人员。

在一次阶段性检测中发现,一堵已砌一米多高的火道存在灰缝超标现象,检测组当即要求施工单位拆掉重建,而施工人员以微量超标不影响投产为由拒绝重建。检测组便将情况汇报给当时项目部领导,经项目部领导和施工方负责人协调,最终,施工单位不得不拆掉,并按照要求重建。

“三大”探索与实践,成就12年高炉龄

熟悉炭素行业的人士都知道,就煅烧炉而言,要想保持炉子的持久性、常态化,日常的维护与保养、工艺温度控制等方面的创新至关重要,一旦这些方面把握不够,煅烧炉就容易出现问题,严重者甚至造成炉子报废等现象。如何保持煅烧炉的持久稳定,该厂成型一车间主任蒋士领介绍了三条经验。

一是得益于炭素厂出台的相关正激励措施。“对1#、2#炉使用寿命从2011年6月延续到2012年6月的,对车间班子及调温工奖励两万五千元;使用寿命延续到2012年底,不发生停炉大修的,奖励车间班子及调温工三万五千元。”这是该厂2012年出台的《关于延长煅烧炉龄的激励办法》里的一段内容。自煅烧炉超龄服役以来,该厂每年都会制定激励措施,并根据延长期限不断加大对所属车间班子及调温工的奖励。2012年7月,拿到1000元奖励的调温工李敬献说:“身为调温工,我们的职责就是保证火道温度在可控范围,做好炉子的维护工作,没想到厂里还会给我们奖励,现在我们各个班的调温工形成了你争我赶的局面,干精细工,出精品活,以保证炉子的持续稳定,得到更高的奖励和荣誉。”

二是在日常维护与保养上的加强。笔者了解到,该厂专门成立了专业的清炉组,定时定人对罐壁、挥发分总道、溢出孔进行清理,仅今年11月份前,在不停产的情况下,对20条火道进行了高温孔洞修补与养护,保证了炉子“脉络”畅通。在炉体及炉面的密封上,实行“谁发现、谁管理、不过夜”的措施,将东西炉12组分配包干到四个运行班组,安排专人验收,对密封不合格的班组要求二次密封,并列入车间考核,每月进行一次班组评比,落实奖罚。

针对炉子常出现的“放炮”问题,该厂摸索出了“一把关、二配比、三注意”措施,即严把原料入厂关,抓好原料石油焦配比和回配料配比,闻到炉面有特殊气味要注意;提高产量时要注意,要小幅度调整变频;煅烧带位置要注意,防止煅烧带下移。

三是注重在工艺温度控制上的创新。在煅烧炉十余年的运行过程中,摸索出了很多在工艺温度控制、制度等方面的先进经验,在火道温度控制上,摸索出了“调首控四降七”调温法,使挥发分在首二层完全燃烧,保证煅后焦质量,对挥发分进入四层加大拦截控制力度,防止四层以下温度升高,然后再通过控制排料量、调整负压等措施降低七层火道温度,保证炉体下层的承载能力,减少炉体破损;在配料上,采取二段配料方式,在原料进入原料仓之前,根据不同厂家石油焦的挥发分、硫分等情况先用抓斗天车初次配比,然后再根据实际情况,在进入中间料仓之前加入适当回配料,这样,既可采用低价格的原料,也能保证炉体不受损失。

两次火道维护,炉子再焕活力

谈到该厂煅烧炉持续运行了12年,这期间是否进行过大的维修?笔者表示疑问。该厂副厂长孟伟沉默了片刻答:“一件物品质量很好,主人也很爱惜它,但随着时光的雕刻,它一样会有磕绊、会老化。就煅烧炉而言,12年间真正意义上算作维修的也就那么两次。”从孟伟的话里,笔者了解到,目前该厂煅烧炉正在局面小修当中,原因是长时间不间断的运作,个别火道出现了堵塞现象,影响了煅烧炉的负压,这就需要进行一定的维护。另外一次就是去年初,该厂在日常点巡检中,发现煅烧炉西炉个别火道存在烧溶漏料现象,但经过该厂班子研讨,只需通过对火道墙进行维护,整台煅烧炉仍可以继续安全运行,为此,该厂专门抽调了技术骨干负责维修工作,20个工作日就维修完工,达到了预期目的。

孟伟还说,每次维护的工作量和艰辛程度都是很大的,都要经过打眼、清理、推砖、填补、喷浆、密封等一系列过程,在这次对煅烧东炉16#进行的一次维护中,打开火道后发现损坏比较严重,准备好的砖根本推不进去,只好再集中人力大批量的重新切割、打磨。相对其他工序,推砖、喷浆是一个耗时、忍耐高温的过程,要火道温度恒定在800—1100℃之间进行,因为温度降低就无法实现喷浆,工人作业的孔洞旁温度也在50—60℃之间,而推砖作业无法暂停,从8点班开始往往一干起来就要持续到次日凌晨。“就是在这种恶劣的环境下,我们通过抢时间、赶进度,每次都出色地完成了维护工作,使煅烧炉重新焕发出活力。”孟伟说。


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