凤凰山矿科技创新保效益

2012-10-22 10:55 来源:钢联资讯

据晋煤集团消息,今年以来,面对严峻的煤炭市场行情和经济持续下行带来的压力,晋煤集团凤凰山矿紧紧围绕井下生产主战场,依靠革新生产工艺和推动科技创新深挖内部潜力,千方百计为矿山增添效益,为矿井各项经营指标的顺利完成增添筹码。

凤矿目前所开采9号煤、15号煤的3个综采工作面所用转载机全部为SZB—764/132型双链转载机,由于运行时负荷大,装载机大链磨损严重,极易断裂,接链、紧链就成为日常检修的一项重要工作。传统的紧链和接链一直采用落后的单体柱模式,人员操作时单体柱极易脱落,不仅易造成人身伤害,且费时费力。该矿机电管理部组织相关技术人员反复研究和论证,制定出一套全新的紧链工艺。使用此套装置后仅需一人花半个小时就可完成紧链和接链工作,效率大幅提升,还减少了机电事故,提高了安全系数。每完成一次接链工作可节约各项成本合计15万余元。

凤矿井下9号煤工作面使用的SGB—830/400运输机的中部槽为整体铸造封底结构,且设备老化,加之9号煤煤矸石块大,在生产过程中磨损严重,遛槽中板在工作面回采完,严重时能被磨损掉2/3,断链现象经常发生,导致机电事故频发。为解决这一问题,该矿组织技术人员和老工人到现场认真观察运输机运行情况、刮板与中部槽接触面摩擦情况,并将其回收上井细致测量。最终决定用堆焊耐磨焊条对91320工作面的110节遛槽中板进行菱形网状堆焊及更换舌板,堆焊后对堆焊处打磨平滑,使刮板连接环能够顺畅通过。安装使用后达到了出厂要求,降低了机电事故,保证了原煤生产的顺利完成。购进一节新遛槽需一万多元,堆焊340节,除去材料和人工费,这项技术创新可节省成本投入近50万元。

凤矿井下91320工作面作为矿井原煤生产的主力工作面,煤层瓦斯含量大,严重制约安全生产,为了有效治理瓦斯,该矿采取本煤层抽放模式。由于目前用于打瓦斯抽放孔的钻机不能满足需要,新购钻机需120余万元,而本矿现使用钻机仅30余万元,如果能对本矿的钻机进行改进从而适应本矿需要,将节约一大笔采购费用。于是,该矿组织相关技术人员到赵庄煤业反复调研,通过各方面对比,他们发现兄弟矿井钻机履带式行走方式与本矿轨道式运输不相适应,且存在钻机体积、尺寸较大等方面问题。对此,该矿迅速组织各部室及区队精兵强将组成攻关小组,对钻机钻杆进行改进。通过反复试验,他们把圆钻杆改为螺纹钻杆,对夹持器改造,以安装不同的钻杆,并改进钻进方式,使之既可以垂直和倾斜角钻进,又可以水平方向钻进。该项目实验取得成功,一次钻孔深度达93米,完全满足了该矿井下瓦斯抽放的需要,同时,也实现了节约采购费用的梦想。

据统计,1—8月份,凤矿开展科技创新项目20余项,创造经济效益近千万元,为矿井增收节支提供了强大支持。


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