烧结烟气脱硫技术工业化应用现状及趋势
烧结烟气脱硫是钢铁业减排S02的主要途径,因该技术在我国工业化应用起步较晚,目前可借鉴的成功经验非常少。全面了解这一技术的发展现状及未来走势,既是破解这一技术在我国实现大规模工业化应用瓶颈的重要前提,也是提升我国钢铁企业减排S0,积极性的必然之举。
一、国内外烧结烟气脱硫技术工业化应用现状
烧结烟气自身固有的复杂性和特殊性。使这一技术直到上世纪70年代才开始在世界范围内进入工业化应用——日本在1974年11月建成世界首套烧结气脱硫装置,随后在日本、德国、法国、丹麦、美国、韩国、奥地利、澳大利亚等国不断取得新进展。其中日本经过30多年的发展,技术水平以及普及推广程度均居世界领先位置,到目前为止,其四大钢已建成18套烧结烟气脱硫装置,另有1套在建。烟气处理能力合计达1800万m3/h左右,详见表1。
日本烧结烟气脱硫 |
|||||||
公司 |
工厂 |
烧结机 |
脱硫方式 |
投产日期 |
处理能力万m3/h |
脱硫率.% |
副产品 |
新日铁 |
名古屋 |
No.3 |
活性炭法 |
1987.07 |
90 |
>95 |
H2s04 |
NO.1&2 |
活性炭法 |
1999 |
130 |
>95 |
H2S04 |
||
八幡 |
NO.3 |
Mg(OH)2 |
1989.08 |
48 |
>95 |
H2S04 |
|
大分 |
NO.1 |
活性炭法 |
2003 |
130 |
>95 |
H2S04 |
|
君津 |
NO.3 |
活性炭法 |
2004 |
165 |
>95 |
H2S04 |
|
JFE |
京滨厂 |
No.1 |
石灰石一石膏 |
1976.1 |
123 |
>99 |
石膏 |
千叶 |
No.4 |
石灰石一石膏 |
1976.1 |
76.2 |
>95 |
石膏 |
|
水岛 |
No.4 |
石灰石一石膏 |
1974.11 |
75 |
>95 |
石膏 |
|
No.3 |
石灰石一石膏 |
1975.07 |
90 |
>95 |
石膏 |
||
NO.2 |
石灰石一石膏 |
1976.05 |
75 |
>95 |
石膏 |
||
京浜 |
不详 |
硫酸铵盐法 |
不详 |
不详 |
不详 |
硫酸铵 |
|
福山 |
不详 |
硫酸铵盐法 |
不详 |
不详 |
不详 |
硫酸铵 |
|
住友 |
和歌山 |
No.5 |
石灰石一石膏 |
1975.04 |
37 |
>95 |
石膏 |
鹿岛 |
No.3 |
石灰石一石膏 |
1976.06 |
200 |
>95 |
石膏 |
|
小仓 |
NO.3 |
Mg(OH)2 |
1985.04 |
32 |
>98 |
H2S04 |
|
神户 |
神户 |
NO.2 |
石灰石一石膏 |
1976.03 |
35 |
>97 |
石膏 |
NO.1 |
石灰石一石膏 |
1983.12 |
22 |
>97 |
石膏 |
||
加古川 |
NO.1 |
石灰石一石膏 |
1978.05 |
80 |
>95 |
石膏 |
|
NO.3 |
活性炭法 |
201O |
150 |
>95 |
H2s04 |
我国烧结烟气治理可追溯到上世纪50年代。当时包钢从苏联引进喷淋塔除氟脱硫工艺,在脱氟的同时附带脱除30%的SO:,但真正意义上的烧结烟气脱硫始于2005年,虽比日本晚30年,但发展速度惊人,不完全统计,在不足三年的时间里已建成23套、在建8套、拟建1套烧结烟气脱硫装置。详见表2。
我国烧结烟气脱硫技术应用现状 |
|||||||||
公司 |
序号 |
车间 |
烧结机面积 |
脱硫方式 |
投产日期 |
处理能力 万m3/h |
脱硫率 |
副产品 |
投资万元 |
包钢 |
1 |
一烧 |
180m2×2 |
原苏联喷淋塔除氟脱硫工艺 |
上世纪50年代开始 |
408 |
30% |
不详 |
不详 |
2 |
二烧 |
90m2X4 |
|||||||
3 |
三烧 |
265m2 |
ENS半干法 |
2005.12 |
174 |
>75% |
CaS03 |
不详 |
|
石钢 |
4 |
二烧 |
52m2 |
密相干塔法 |
2006 |
35 |
50% |
CaS03 |
5000 |
5 |
68m2 |
密相干塔法 |
2006 |
35 |
50% |
||||
济钢 |
6 |
不详 |
120m2 |
LEC/GSCA |
2007.6 |
44 |
不详 |
CaS03 |
不详 |
柳钢 |
7 |
二烧 |
83m2×2 |
氨法 |
2007.3 |
65 |
>94% |
(NH4)2s04 |
4500 |
福建三钢 |
8 |
三烧 |
180m2 |
LJS干法 |
2007.1 |
1~100 |
>90% |
CaS03 |
2500 |
9 |
三烧 |
1#及新建200m2 |
LJS干法 |
2008.12 |
不详 |
>90% |
CaSO3 |
4550 |
|
宝钢 |
10 |
梅钢 |
3#180m2 |
XPB |
2008.6 |
20 |
>95% |
CaS04 |
6100 |
11 |
不锈钢 |
3号 |
XPB |
2008.8 |
87.5 |
>95% |
CaS04 |
不详 |
|
12 |
分公司 |
3号 |
XPB |
2008.10 |
130 |
>95% |
CaS04 |
不详 |
|
13 |
梅钢 |
400m2 |
LTS干法 |
2009.6 |
不详 |
>95% |
CaSO4 |
不详 |
|
马钢 |
14 |
炼铁厂 |
300m2 |
MEROS干法 |
2009.5 |
不详 |
>95% |
CaS04 |
12600 |
武钢 |
15 |
三烧 |
360m2 |
NID半干法 |
2009.3 |
45~65 |
90% |
CaS04 |
不详 |
攀钢 |
16 |
6号 |
173.6m2 |
离子液循环吸收法 |
2008.12 |
不详 |
据称达99.5% |
浓H2s04 |
9094 |
莱钢 |
17 |
银前厂 |
265m2 |
有机胺法 |
2008.12 |
45 |
不详 |
浓H2s04 |
9800 |
广钢 |
18 |
|
24m2 |
双碱法 |
不详 |
不详 |
88.80% |
浓H2S04 |
不详 |
19 |
|
24m2 |
双碱法 |
不详 |
不详 |
84.60% |
浓H2s04 |
不详 |
|
安溪 |
20 |
|
不详 |
不详 |
2009.1 |
不详 |
不详 |
不详 |
3800 |
邯钢 |
21 |
|
400m2 |
循环流化床 |
2008.12 |
不详 |
不详 |
不详 |
4687 |
日照 |
22 |
|
|
氨法 |
2010 |
不详 |
不详 |
不详 |
不详 |
太钢 |
23 |
|
2X450m2 |
活性炭法 |
2010 |
100-140 |
>95% |
浓H2s04 |
100000 |
涟钢 |
24 |
|
不详 |
LEC |
论证中 |
不详 |
不详 |
不详 |
不详 |
湘钢 |
25 |
|
360m2 |
石灰石/石膏 |
2009.10 |
不详 |
92% |
不详 |
5000 |
杭钢 |
26 |
|
150m2 |
氨法 |
2009.1 |
不详 |
不详 |
(NH4)2SO4 |
7799 |
萍钢 |
27 |
|
2X90m2 |
循环流化床干法 |
不详 |
不详 |
不详 |
不详 |
不详 |
文丰 |
28 |
|
126m2 |
不详 |
2008.1 |
不详 |
不详 |
不详 |
3200 |
昆钢玉钢 |
29 |
|
2X90m2 |
氨法脱硫 |
2009.6 |
不详 |
不详 |
(NH4)2sO4 |
4500 |
南钢 |
30 |
|
360m2 |
氨法脱硫 |
2009.7 |
不详 |
不详 |
(NH4)2SO4 |
12700 |
二、国内外烧结烟气脱硫技术发展趋势
1.半干法和干法将逐步取代传统的石灰石一石膏湿法
以石灰石一石膏为代表的传统湿法技术,正被干法、半干法或新的湿法工艺所取代。
1974~1989年,日本建成投产15套烧结烟气脱硫装置,其中10套为石灰石一石膏法、2套为氧化镁法、2套为硫酸铵盐法,仅有一套干法脱硫。但自1989年起,日本就不再采用湿法,全部采用干法。
1986年,德国蒂森钢铁公司从日本三菱引进石灰石一石膏湿法技术,在一台400万吨/年的烧结机上配套建设烟气脱硫设施。后因维护量大、运行费用高,于1993年停运。
我国烧结烟气脱硫技术的工业化应用起步于干法,标志是2005年12月包钢建成投产的ENS装置。到目前为止。建成、在建和拟建烧结烟气脱硫装置约32套.干湿各占一半。在建成项目中干法和半干法略少于湿法.但在建项目中干法多于湿法(详见表3)。特别是2008年,宝钢在建设第四套烧结机烟气脱硫设施时,放弃其自主开发的xPB湿法技术,转用LIS干法技术。因此,我国烧结烟气脱硫技术也出现由湿法向干法的转变。同时,我国烧结烟气脱硫还出现另一个特点,即:传统的石灰石一石膏法已被氨法取代,建成、在建或拟建的15套湿法中有7套为氨法。
我国烧结烟气脱硫装置分类统计 |
||||
内 容 |
干法 |
半干法 |
湿法 |
合计 |
建成套数 |
6 |
2 |
9 |
17 |
在建套数 |
6 |
|
4 |
10 |
拟建套数 |
1 |
|
1 |
2 |
合计 |
13 |
2 |
14 |
29 |
备注 |
文丰和安溪的工艺技术不详。 |
2.单组份脱除技术被工艺扩展性强的一体化技术取代
2004年11月11日,《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(以下简称POPs公约)正式对我国生效.其中具持久性、生物累积性、长距离迁移及高毒性化合物的二恶英成为POPs公约首批受控物质之一。2007年4月14日.我国正式批准履行POPs公约的纲领性文件《国家实施计划》,该文件将钢铁行业定为减排二恶英的重点行业之一,要求分阶段逐步控制和减少二恶英排放。不难推测,集脱硫、脱硝、脱二恶英、脱HF/HCL/S03等酸性气体、脱重金属于一体的一体化烧结烟气脱硫技术,极有可能逐步取代单组份脱硫技术。
3.工艺布置灵活、节地、投资节省、运营成本低、二次污染小、副产物综合利用价值高的技术将成主流
目前。投资大、运营成本高、占地面积大、副产物综合利用价值低且处置费高、废水量大等等问题,已成为制约我国钢铁企业建设烧结烟气脱硫设施的重要因素,工艺布置灵活、节地、投资小、二次污染小、副产物综合利用价值高的技术正快速得到工业化应用和推广。
4.由中小型烧结机向大型烧结机扩展
2007年前.我国投产烧结烟气脱硫设施中,与其配套的烧结机最大面积仅180m2。2007年后,开始出现与200m2烧结机配套的烧结烟气脱硫装置。2008年后.我国先后启动马钢300m2、武钢和南钢以及湘钢360m2、梅钢和邯钢400m2、太钢450m2等大型烧结机配套脱硫装置。烧结烟气脱硫技术由中小型烧结机向大型烧结机演变特点明显。
5.工业化应用加速
烧结工序SO2排放量占钢铁企业总排放量40%一80%,是减排SO2的重点工序。《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》指出:钢铁行业要全面落实14个烧结烟气脱硫示范工程。《国家环境保护“十一五”规划》也提出:“十一五”末我国要形成30万吨/年的烧结烟气脱硫能力。我国还将烧结烟气脱硫技术列为2020年钢铁行业科技发展指南和科技发展规划重点开发课题。但到目前为止,我国5亿吨左右的烧结矿产能。配套建设烟气脱硫装置的烧结矿产能不足3000万吨.还有4亿多吨烧结矿产能需配套建设烧结烟气脱硫设施,技术研发和推广的市场空间巨大。
三、建议
我国钢铁行业S02排放量仅次于第一排放大户燃煤发电行业,是减排SO2、控制酸雨的重点行业。但2008年钢铁行业S02排放量与2005年相比不降反升,约增2.8万吨。“十一五”后两年钢铁行业S02减排形势逼人。烧结烟气脱硫任重而道远。但由于该技术的技术风险较大、国家扶持力度有限、副产物综合利用难度大、投资巨大、运行成本高,技术路线选择不当,很有可能使企业背上沉重的负担。建议:
1.抓住关键因素,综合考虑,统筹规划,优化技术路线
建议从场地适用性、运行的完全性和可靠性、脱硫效率、副产物综合利用或处置的经济性、二次污染轻重程度、投资合理性、工艺扩展性、原料易获取性等8个方面,选择适合我国国情和企业实际的技术。其中:
场地适应性为重要的否决性条件。所选技术,占地面积应尽可能少.能灵活地布置在现有场地上。
运行的安全性和可靠性、脱硫效率、副产物综合利用或处置的经济性、二次污染的轻重程度,应为重要考虑因素。所选技术应有较高的成熟度,运行安全可靠,工况适应性强。检修维护量小,脱硫效率至少应在90%以上,副产物应具有较高的综合利用价值且能实现循环经济。脱硫过程没有或很少有废水、废气、温室气体以及其它固体废弃物。
投资合理性、工艺扩展性和原料的易获取性,应为较重要因素。所选工艺一次性投资和运行成本要低,或者说工程全寿命周期运营成本要低,其中一次性投资不应超过烧结机投资50%,最好控制在30%-40%。工艺技术较有较强的扩展性,具备或经适当改造后能具备脱除S02外的其它有毒有害物质。脱硫剂、副产物处置原料以及能源介质等等。能比较稳定或便捷地获取。
2.国家尽快出台扶持政策
目前,燃煤电力行业烟气脱硫已获得国家相关政策支持,虽然国家环境保护部污染物排放司为推进烧结烟气脱硫完成了《钢铁行业烧结烟气脱硫专项规划》的编制,但国家对钢铁行业减排SO:的支持政策依旧处于缺失状态,国家应尽快出台扶持政策,如对建设烧结烟气脱硫设施的烧结机,按吨矿产量给予适当补助等。
3.加快工业化应用步伐,培育新兴环保产业
强化“官、产、学、研”结合,结合我国国情优化烧结烟气脱硫技术路线,提升自主创能力,在加快这一技术工业化应用的同时,培育新兴环保产业。(作者单位:武钢战略发展部/来源:冶金管理)