水钢转炉尾渣项目变废为宝循环利用

2006-09-22 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    由水钢博宏公司自筹资金430万元上马的转炉尾渣生产线,从7月27日在废钢厂试生产以来,经过一个多月的调试,生产运行正常,现每小时的产量可达40吨。其产生的社会效益和经济效益正逐步得到体现。
    近来年,国际上大力倡导循环经济建设,全国各大钢铁企业也都投巨资发展循环经济,并且取得了不俗的成绩。
    对于每年在生产中产生的废钢渣,水钢多年来的做法是将其运到指定的地点进行堆放,用途也主要体现在铺垫路基上。日积月累,堆放废钢渣产生的后果是,堆放面积越来越大,环境受到影响。同时每隔几年,公司还要付款征地。
    经有关专家鉴定,在被丢弃的废钢渣中,仍有18%-20%的铁元素可再生利用。如果作为烧结熔剂,钢渣中的CaO、MgO、MnO、TFe等有益成份,可代替部分石灰石,可提高烧结矿的强度,可改善烧结矿的质量,有利于提高烧结矿产量,进而减少燃料消耗,降低烧结矿的生产成本(以钢渣含TFe15%计算,每利用一吨钢渣可代替60%的铁精矿250kg);如果作为高炉熔剂可提高铁水含Mm量,而利用钢渣中的TFe,不仅能取代部分铁矿石,还可降低生产成本。同时,钢渣中的MnO和MgO,也有利于改善高炉渣的流动性。
    正是基于以上原因,博宏废钢厂从2005年7月开始进行转炉尾渣的试生产。经过与相关单位一个周期的使用后,用户反映产品透气性好,在生产中有利于提高转鼓指数,降低白云石和石灰石的消耗。
    如今,随着水钢300万吨钢规模的形成,每年产生的钢渣排放量在12%-15%之间。按照这一产能,每年公司要排放36万吨废钢渣,除去回收的4%,仍有24万吨废钢渣要排放。而宝钢这样一些钢铁企业却达到了零排放。
    2006年5月11日,博宏公司上马转炉尾渣生产线。从7月27日开始正常生产后,每月的产量在2万吨左右,在烧结目前每天用量仅为270吨的情况下,较好地满足了用户的需求。新项目上马后,每个班可解决12名职工就业。如果运作好,每年可为公司创造1000-4000万元的效益。
    据悉,下步博宏公司还将投资200万元,对设备的噪音、除尘进行改造。同时,将钢渣开发为钢渣微粉,以作为水泥生产中的添加剂。

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