宝钢铁前工序克服原燃料结构劣化创出佳绩

2006-06-12 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    在原燃料结构进一步劣化的情况下,宝钢分公司铁前工序仍屡创佳绩:高炉喷煤比、烧结工序能耗、烧结矿产量等主要经济技术指标不断创历史最好纪录,1至5月份实现降本增效1亿元。
    今年,宝钢分公司铁前工序继续面临原燃料结构进一步劣化的不利因素,炼铁厂针对烧结配矿和高炉炉料结构变化给生产造成的影响,一方面以开展生产技术攻关为突破口,推动炼铁技术水平的提高。另一方面,以制造成本预算报告为总纲,系统组织生产,优化工艺流程,创新操作技术,从源头控制铁水生产成本。
    截至目前,炼铁厂年初确定的降低高炉熟料率、提高高炉喷煤比、提高烧结矿产量等攻关课题均已取得显著成效。尽管高炉熟料率处于80%的历史最低水平,但高炉始终保持稳产、高产,5月份,4座高炉的平均喷煤比达到215千克/立方米·天的历史最好水平。烧结工序不断探索提高褐铁矿配比条件下的生产和技术方案,严格控制烧结停机时间,确保烧结生产率,目前,褐铁矿使用比例已从年初的38%提高到45%。上月,烧结工序平均生产率、工序能耗、月产量等均创历史最好纪录。
    为严格控制制造成本,炼铁厂将成本指标层层分解到各区域、系统、单台设备或班组,鼓励全员以历史最好水平为目标,开展对标超越竞赛。高炉工序通过操业、技术、工艺的改进和精细化管理,不断优化配矿方案,并根据不同的原燃料性状,适时调整铁水成本预算。每月开展成本分析,通过倒推法找出成本偏离预算目标的原因,及时制订对策。烧结工序除了不断提高褐铁矿配比外,还通过优化作业流程,多用无烟煤和头尾焦,不断降低燃料单耗。严格控制块矿筛下粉的使用比例,进一步优化配矿结构,降低配矿成本。在控制焦炭成本方面,炼铁厂以关注焦炭质量为前提,严格控制配煤成本,尽可能多用国产煤炭,确保进口煤的配比低于年度预算。炼焦工序还根据不同高炉的实际生产情况,对焦炉实施差异化配煤,以求进一步降低成本。
    炼铁厂在能源介质管理和设备管理等方面也取得了进展,为铁前工序降本增效作出了贡献。降低铁前工序水耗攻关项目取得显著成效,5月份,吨铁耗水比去年同期下降19.1%,创投产以来单月吨铁耗水量新低。1至5月份,设备维修费用较去年同期下降10%以上。

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