首钢外购焦炭质量恶化后的高炉生产实践
1、概况
当前国内钢铁业发展迅猛,冶金焦需求过量与资源私有制的矛盾日益激化,劣质焦炭充斥市场。自身炼焦能力不足的钢铁企业不同程度地受到影响,大多面临着焦炭指标恶化后的高炉顺利问题。低耗市郊已成为企业生存竞争的关键,低焦比是高炉炼铁追求的重要指标。矿焦比的不断增加使焦炭作为料骨架的作用变得尤为突出,其在炉内1000℃以上高温区严重的质量下降势必造成炉缸不活,压差升高,煤气分布紊乱,而顺行的破坏直接导致高炉技术经济指标退步。首钢作为焦炭使用大户,日耗焦量达到11500t,而自产能力仅5000t,50%以上依靠外购,外购焦的质量变差已严重制约了高炉技术指标的改善。首钢在强化焦炭外购质量的同时,通过近一年的生产实践,总结出以活跃炉缸为中心,调整装料与送风制度为手段,高炉固定分配焦种为原则的操作方针,效果明显。自2002年10月焦炭质量恶化以来,高炉生产指标由初期的大幅度退步已到近期的逐月好转。
表1 2000m3以上高炉指标(三季度按7、8两月统计)
炉号 |
2002.1-10 | 2002.11-2003.8 | 2003年焦比,kg/t | ||||||
焦比
kg/t |
煤比
kg/t |
利用系数
t/(m3*d) |
焦比
kg/t |
煤比
kg/t |
利用系数
t/(m3*d) |
一季度 | 二季度 | 三季度 | |
1(2500m3 ) | 343 | 151 | 2.32 | 398 | 103 | 2.27 | 401 | 397 | 400 |
3(2500m3 ) | 345 | 145 | 2.28 | 408 | 91 | 2.23 | 441 | 410 | 393 |
4(2100m3 ) | 384 | 117 | 2.25 | 477 | 62 | 2.05 | 511 | 475 | 390 |
2、焦炭质量变化
由于焦炭市场紧张,2002年11月成为焦炭质量变化的转折点,外购焦炭的重要指标M40、M10、A、S、CRI、CSR大幅度退步。2003年以来,自产焦受煤资源影响,灰分略有上升,但相对还比较稳定。外购焦灰分上升幅度较大,冷热强度均有下降(见表2),主要是焦炭中的灰分与焦质膨胀性质不同,在高温区沿灰分颗粒周围产生裂纹,使焦炭碎裂、粉化(见表3),而裂纹又将使CO2深入焦炭内部组织加速气化反应进行,造成焦炭气孔增大[1],气孔壁变薄,强度下降过程加剧(见表4)。其次灰分的增加必然导致碳含量降低,直接削弱了碳原子间有效结晶键的联结。同时数据表明冷态强度与高温性能指标不一定存在良好的相关性,但在一定程度上可反映焦炭在高炉内保持粒度的能力。
表2 2002年与2003年焦炭质量比较,%
品种 | 时间 | A | S | M40 | M10 | CRI | CSR | 外购比例 |
自产 | 2002 | 12.11 | 0.62 | 80.90 | 7.26 | 22.7 | 68.5 | |
2003 | 12.30 | 0.67 | 80.70 | 7.30 | 23.7 | 65.4 | ||
外购 | 2002 | 12.61 | 0.66 | 80.15 | 7.78 | 26.9 | 65.7 | 46.7 |
2003 | 13.20 | 0.73 | 79.96 | 7.90 | 27.6 | 60.2 | 56.2 |
表3 入炉焦与风口焦炭粒度组成,%
时间 | >80mm | 80-60mm | 60-40mm | 40-30mm | 30-20mm | 20-10mm | <10mm | |
2002年 | 入炉 | 10.63 | 32.3 | 38.86 | 13.76 | 3.51 | 1.16 | |
风口 | 16.27 | 32.63 | 20.03 | 17.27 | 8.09 | 5.70 | ||
2003年 | 入炉 | 9.39 | 29.64 | 41.53 | 13.18 | 4.72 | 1.54 | |
风口 | 9.69 | 22.47 | 15.86 | 22.91 | 15.86 | 13.22 |
表4 入炉焦和风口焦气孔率和气孔壁厚度
项目 | 风口焦 | 入炉焦 | |||
10-20mm | 20-30mm | 30-40mm | 40-60mm | ||
气孔率,% | 74.1 | 62.6 | 59.3 | 55.8 | 45.6 |
气孔壁厚,μm | 11.66 | 22.80 | 31.81 | 52.7 | 65.27 |
3、焦炭质量对炉缸工作的影响
劣质焦炭入炉,其高温冶金性能的降低劣化了焦炭的骨架作用,特别是炉缸中心死焦堆的透气性、透液性大大降低,圆周工作不均,对炉况顺行构成极大威胁。集中表现在中心煤气通路堵塞,压差升高,高炉吃风、吃热通降,脱硫效率低下,风口大量损坏,严重时将引起炉况失常。4号高炉使用劣质焦炭前后的生产指标变化见表5。
表5 4号高炉(2100m3)使用劣质焦炭前后生产指标对比
时间 | 焦比,kg/t | 煤比,kg/t | 利用系数,t/(m3*d) | 坏风口,个 | 一级品率,% | 碱度 |
2002.10 | 388 | 120 | 2.35 | 0 | 98.46 | 1.041 |
2002.11 | 416 | 88 | 2.25 | 2 | 96.19 | 1.037 |
2002.12 | 563 | 22 | 1.74 | 3 | 96.44 | 1.089 |
2003.1 | 676 | 12 | 1.22 | 17 | 80.97 | 1.124 |
2003.2 | 456 | 68 | 2.19 | 0 | 94.28 | 1.064 |
注:2002.11-2003.1因焦炭质量变差引起炉况失常。
由表5可以看出,焦炭质量恶化后,高炉技术经济指标变差。主要是对焦炭质量劣化后的初期阶段认识不足,调整上相对滞后所致。有文献指出,炉缸中心死焦堆的完全转换在10天左右。因此炉况发展不会在短期内就会突然恶化或好转,必奖经历一个逐步演化的过程。抓住苗头,尽早采取调整措施,确保炉缸工作状况良好 是减少劣质焦炭造成损失的关键。4号高炉炉况不顺的前期表现特征相当明显,两个出铁场出铁不均匀,风量水平和焦炭负荷逐步退却时只重视了炉前出铁工作,而忽视了炉缸中心死焦堆变化后引起的炉缸不活跃,以致延误了治理的最佳时机。反之,热量充沛、活跃的炉缸工作也将大大提高高炉对焦炭质量波动的抵抗能力,炉缸相对活跃的3号高炉稳定性明显好于4号高炉。
4、操作制度调整
4.1装料制度
我厂2座2500m3(1.3号)高炉以矮胖著称,高径比仅为1.98,2000年以前,为防止中心过吹,采用大矿批、中心减焦的装料制度,3号高炉甚至中心布矿抑制中心过吹。受焦炭质量影响,近两年中心煤气流明显趋弱。
针对高温区焦炭粉化严重,中心死焦堆渗透性变差,整体料柱透气性变坏的特点,上部装料以打开中心为主,辅以疏导边缘,保持煤气流的两条通路,可以起到缓解压差的良好作用,并使高炉稳定在较重的焦炭负荷,炉温水平及全风率明显提高。上部装料制度的高速情况见表6。
表6 高炉布料情况
炉号 | 2002年10月前 | 2002年10月后 | ||||||||
边缘煤气 | 中心煤气,% | 矿石批重,t | 外焦圈数 | 内焦圈数 | 边缘煤气 | 中心煤气,% | 矿石批重,t | 外焦圈数 | 内焦圈数 | |
1 | 12.00 | 10.31 | 54.9 | 6.8 | 2.1 | 11.60 | 9.97 | 53.7 | 6.8 | 2.5 |
2 | 10.83 | 13.16 | 53.9 | 6.7 | 3.0 | 10.42 | 11.74 | 52.6 | 6.8 | 3.8 |
3 | 12.43 | 10.65 | 44.4 | 7.0 | 3.0 | 10.34 | 10.49 | 41.1 | 7.4 | 4.3 |
表6表明焦炭质量变差后,通过缩小矿批、增加中心及边缘焦炭量可以保持或发展两股煤气流,尤其应确保中心焦炭量。合理的调整将抵消劣质焦炭对煤气流分布的不利影响,从而达到炉况顺行的目的。而几次试图依靠加重边缘、扩大矿批来抑制边缘煤气流不稳的调整均以失败告终。需要说明的是,矿批大小不应局限于某一范围内,它是不同原料、炉况下的一个变量,与布料角度、料柱透气性、风量水平、炉缸工作状态相辅相成。伴随全风率提高,炉缸活跃程度向好,可逐步扩大矿批。
4.2送风制度
送风制度的选择不仅要考虑活跃炉缸,也要考虑焦炭劣化后下部回旋区的变化。重点从实际风速与鼓风动能着手,近两年送风制度的变化见表7。焦炭在炉内的强度、粒度不仅与其瓜性有关,而且风口前回旋区强烈的碰撞、剪切、冲刷同样会造成大量碎焦、粉焦产生[2]。鉴于劣质量焦炭本身高温强度低,回旋区前端、下部粉焦堆积,气流压力升高,与正常状态相比死焦堆增大,回旋区深度减小,在此状况下往往会因实际风速过大引起回旋区畸变,使风口沿下端频繁烧损。另外,高炉全部压损中30%源于软熔带及以下,实际风速过高无疑更增加了这部分压损,因此采用高风速高动能强制性地去吹透中心显然不合理。首钢生产实践证明,扩大风口面积,适当降低实际风速和鼓风动能,以减轻回旋区焦炭粉化程度,并配以上部的中心疏导可较好地解决这一总是。尤其在劣质焦炭引发炉况不顺的初期更为有效,随着炉况稳定,炉缸活跃,可逐步平衡增加鼓风动能。以4号高炉为例,经过上述调整,目前焦比水平已达381kg/t,利用系统2.32,矿批由年初的40t扩为46t,逼近历史最好水平。
表七 高炉送风制度变化
项目 |
1号高炉 | 3号高炉 | 4号高炉 | |||
2002.1-10 | 2002.11-2003.8 | 2001.1-10 | 2002.11-2003.8 | 2002.1-10 | 2002.11-2003.8 | |
风量,m3/min | 4967 | 5101 | 4741 | 4744 | 4453 | 4428 |
鼓风动能,kJ/s | 123.13 | 126.38 | 113.19 | 100.04 | 112.12 | 104.87 |
实际风速,m/s | 257 | 257 | 253 | 244 | 248 | 241 |
风口面积,m2 | 0.3845 | 0.3897 | 0.3823 | 0.3862 | 0.3544 | 0.3616 |
5、喷吹煤粉的影响
高炉生产中焦炭的溶损反应是与未燃煤粉共存情况下进行的,而且随高炉喷煤量增加,风口区未燃煤粉呈上升趋势,因此高炉喷煤条件下,煤粉对料柱透气性及焦炭溶损反应的影响不可忽视。
5.1未燃煤粉对透气性的影响
由于煤粉来不及在风口回旋完全燃烧,随煤气流上行吸附或粘结在炉料表面、孔隙的煤粉量增加。首钢对2号高炉风口的测定表明,无富氧喷吹无烟煤状态下,风口前端400mm煤粉燃烧率为70%,富氧率6%以下时,燃烧率提高到80%。而文献[2]中指出在1000-1400℃区域未燃煤粉量可达1-2kg/(min*m2),日本高炉同样证实由未燃煤粉形成半焦堆积于死焦柱周围,使死料柱焦炭块度下降,结果炉缸中心难以吹透。大量未燃煤粉如不能很快被初成渣吸收,则会造成炉缸堆积、料柱透气性恶化。因此,优化煤种及燃烧环境,以减少未燃煤粉量对改善炉缸工作、降低高炉压差有利。首钢3号高炉采用了高风温、富氧、混煤喷吹等措施,生产指标及顺行状况明显优于使用相同焦炭结构的4号高炉。2座高炉2002年生产指标对比见表8。
表8 混煤与无烟煤高炉指标比较
高炉 | 煤种 | 焦比,kg/t | 煤比,kg/t | 一级品率,% | 风温,℃ | 富氧率,% | t/(m3*d) |
3号高炉 | 混煤 | 353 | 141 | 98.6 | 1118 | 0.66 | 2.31 |
4号高炉 | 无烟煤 | 387 | 115 | 98.2 | 1069 | 0 | 2.24 |
5.2高反应性煤对焦炭高温性能影响
炉内降低焦炭的反应性除采取减少炉料中起催化作用的碱金属、Fe2O3含量等措施以外,喷吹高挥充分的烟煤同样可以抑制焦炭的气化速度。由于氧化反应后活化能只有焦炭的60%-70%[2],因此未燃煤粉的瓜性远大于焦炭的反应性,并在高炉中优于焦炭进行气化反应。高炉气氛中煤粉不可能在几毫秒内完全燃烧,总有少量未燃煤粉的存在。高炉喷吹高反应性煤虽然无法改变焦炭与CO2的反应能力,但可减少焦炭与CO2反应的机会。我厂3号高炉按烟煤(东胜、神府):无烟(阳泉、京西、太西)=1:3进行混煤喷吹,而4号高炉喷吹单一无烟煤,东胜、神府煤的反应性远高于阳泉、京西、太西煤,两者对焦炭的保护作用不同。
高反应性煤对不同焦炭的反应性影响不同,随着焦炭反应性的升高,煤对焦炭反应性的影响增大,因此,喷吹高反应性煤对使用劣质焦炭的高炉效果更明显。
6、焦炭固定搭配入炉
首钢外购焦炭种类杂,分布广,供应商达26家。其中北京东焦日供3000t,数量、质量相对稳定,而其他外购焦炭无论数量、质量均难以保证。2003年5月以前,焦炭基本处于来什么吃什么的状态。全厂5座高炉焦炭分配比例极不固定,从而造成炉况突发性波动频繁发生。针对这种情况,从生产组织上加强管理,合理分配各高炉焦炭用量,提高用焦炭的固定比例(见表9),确保单一焦种波动不超过10%,对炉况顺行稳定起到至关重要的作用。
表9 焦种固定搭配情况,%
高炉 | 自产焦 | 东焦 | 外购焦 | 不合格焦 |
1号高炉 | 40 | 30 | 30 | <20 |
3号高炉 | 40 | 30-40 | 20-30 | <20 |
4号高炉 | 40 | 30-40 | 20-30 | <20 |
7、操作管理
(1)根据原燃料的供应数量、质量、炉况基础和趋势以及季节性特点等,修订完善好各高炉的“攻、守、退”措施,使之具有针对性和可操作性,以指导工长操作和炉况调剂。
(2)抓好炉墙温度、水温差、铁水温度、理论燃烧温度、风速和鼓风动能、煤气分析、十字测温、压量关系等冶炼参数的监测和分析工作,以抓住炉况失常苗头。不断完善对炉缸的不活跃征兆和程度的数据总结,保证炉缸工作长期稳定、均匀活跃,并保持合理的操作炉型,把炉况失常消灭于萌芽状态。
(3)不断提高工长的技术操作水平和综合判断能力,尤其要抓好低炉温的控制、气流管道的处理等关键环节。
(4)做好炉内高速的同时,工长操作力争全风量、全风温,探索好不同阶段合适的鼓风动能,使炉缸工作活跃,以提高对外界的抗干扰能力。
8、参考文献
(1)王平,惠志刚.马钢2500m3高炉上下部调剂实践.钢铁,2002(7):12-15
(2)王国雄,王铁,沈峰满,杨佳龙.现代高炉粉煤喷吹.北京:冶金工业出版社,1997.