济钢实施熔剂优化效益显著

2004-01-02 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    2003年初,济钢第一烧结厂针对原料大幅度涨价造成生产成本上升的突出矛盾,将实施优化熔剂结构,即使用生白云石代替轻烧白云石作为降成本的重要手段。据统计,今年实施该项目1至10月份取得的净效益为340.75万元,同时通过实行熔剂结构优化,既取得了明显的经济效益,又使烧结矿质量在现有水平上稳定上升,实现了一举两得。
    为确保该项目的有效运行,他们首先对熔剂供方情况进行全面调查了解,为项目落实创造可行性条件。烧结用熔剂采用的是济钢水泥厂等几家单位的产品,为便于对采购成本、质量保证、过程使用等方面进行监控,济钢第一烧结厂有关人员通过与供方座谈、到现场勘察,多方面掌握第一手资料,并在此基础上进行招标,实行比价采购。其次,他们认真分析生产现状和成本潜力,寻找好降成本切入点。根据济钢总公司的内部价格体系,该厂生产技术部门人员对熔剂价格进行分析:生白云石的单价只有50元/t,而轻烧白云石的单价为150元/t。通过反复测算分析,并结合目前生产工艺及流程情况,他们决定在熔剂优化过程中用生白云石取代轻烧白云石。这是因为两种熔剂的化学成分不同,按照理论计算,1.7吨生白云石所含的MgO相当于1吨轻烧白云石的MgO含量。实施熔剂结构的优化后,可以从两种熔剂的差价中获得成本的下降,立项必要性和可行性较大,因此确立实施该项目。
    立项后,他们对该项目进行更深刻的技术分析,找出项目的薄弱环节,找准应对措施,保证项目扬长避短,取得实效。通过组织有关技术人员调查分析发现,烧结生产用生白云石还是轻烧白云石,因工艺过程不同,在烧结过程中的作用机理及对生产的影响不同。生白云石是由CaCO3和MgCO3经复杂的化学结构组合而成的,需耗能焙烧生成CaO和MgO。而轻烧白云石因事先已加热分解,可直接参与烧结过程的各种理化反应。因此,烧结过程配人生白云石取代轻烧白云石,需要消耗额外的固体燃料用于生白云石的分解。实施该项目的技术关键是系统地组织熔剂的破碎及供料,充分考虑配加生白云石对烧结生产过程产生的影响以
    及应采取的技术对策。为此,他们从三个方面采取了相关的工艺技术措施:一是适量增加焦粉的配比,二是提高点火温度及调整台车速度,三是全面提高料层厚度。工程技术人员做到跟班对熔剂优化后的生产运行情况进行检查分析,适时调整配料结构,既保证了高炉对烧结矿质量的要求,又达到了降成本的目的。
    通过实施以上措施,熔剂结构优化项目取得了不同程度的提高和进步:一是实施前后生产指标得到优化。实施期间的大烟道负压下降0.24KPa,大烟道废气温度上升2.84℃,混合料水分下降0.96个百分点。实施期间的日产量比实施前(基准期)提高226t/d,含粉率等项指标都有不同程度的提高。虽然焦粉单耗明显上升,破碎系统因白云石的数量及硬度的提高引起用电量明显上升,但总的单耗都有所下降。二是实施前后烧结矿合理粒度百分比上升。实施后产品的各种粒度组成变化不大,基本维持在原有水平。其中变化最大的是10至25mm粒级有所增加(增加1.68个百分点),部分的筛分指数下降0.55个百分点,总的趋势是>25mm的部分有所下降,<25mm的部分有所上升。因粒度的均匀及平均粒径有所下降,对高炉冶炼是有利的。
    

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