天津钢管公司150t超高功率电弧炉炼钢工艺技术的发展

2003-08-22 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

谷立功  张露  周国平(天津钢管公司)

摘要:天津钢管公司10年来通过炉料结构的改善、泡沫渣、供电和电极调节人工智能的应用,超音速氧枪和二次燃烧、炉顶喷吹等冶炼工艺技术的进展,使150t超高功率电弧炉的冶炼时间≤65min,年钢产量超过90万t,电耗402kWh/t,电极消耗1.4kg/t,炉壳寿命>500次。

关键词:150t超高功率电弧炉  炼钢工艺  进展

天津钢管公司150t UHP-EAF于10年前投产,全套设备和技术由曼内斯曼德马克公司引进,主要生产优质石油套管。

为提高钢的质量和改善钢材的使用性能,天津钢管公司在电弧炉生产工艺上采用喷入氧气、碳粉、石灰粉和直接还原铁(DRI)细粉、二次燃烧、炉顶喷吹等技术。通过不同工艺的实践对比,形成了合理的装备及生产工艺流程,提高了EAF的生产效率;同时还降低了生产成本。

1、EAF基本参数和优化炉料配比结构

电弧炉容量:150t(UHP AC EBT);炉壳直径:7000mm;电极直径:610mm(喷淋水);留钢量:≥20t;变压器功率:90/100MVA;电压:300-890V;电流:64.7-83.6A;进料次数:2次/炉(100%冷废钢冶炼);电极升降系统:神经网络控制。

生产初期,由于DRI、HBI、废钢等在配比和供电技术上存在一些差距,造成冶炼时间长、电耗高、炉壁寿命短、泡沫渣不理想等问题。经过几年来的工艺探索和技术创新,掌握了DRI的最佳佳配比及加入速度与供电功率的关系和熔化温度、渣子碱度、DRI中脉石含量、金属化率等与电耗的关系等。使DRI融化温度在1550-1580℃、R=2.0-2.5、冶炼时间、消耗、泡沫渣等都较为理想。

2、泡沫渣工艺的完善和炉门机械氧枪的创新

原设计造泡沫渣是采用炉顶第5孔加入焦炭粉的方法,由于焦炭粉被除尘系统吸走或随炉渣流到炉外,故造成消耗大、利用率低、泡沫渣高度不理想、保持时间短、埋弧差等问题;针对上述问题,开发了炉门喷吹焦炭粉技术,并制定合理的造渣工艺,控制炉渣碱度、FeO含量、钢渣比等;泡沫渣高度平均可达600mm左右,埋弧好,护炉效果明显,炉壁寿命由原300多次达到500次以上,电能利用充分,脱磷速度加快,钢中气体含量降低。

原机械式自耗氧枪,由于吹氧效率低,供氧量不足,吹氧管剩余过长,更换频率高,不能很好地配合造泡沫渣,为此对原有的机构氧枪进行了改造创新,完成引进BSE炉门三枪操作(二枪供氧,一枪喷吹焦炭粉),强化了供氧操作,满足了熔化和泡沫渣工艺的需求。

3、供电曲线的优化和电极调节系统人工智能的应用

引进的供电曲线在生产运行一段时间后,发现存在一些问题,如在使用较高级电压时,电弧不稳定,易跳闸,电弧不能连续燃烧等。对此,在原供电曲线的基础上,结合生产实际条件,对原变压器工作点进行了完善和修改,工序能耗的分配更趋合理,运行结果证明安全、稳定、可靠,满足工艺要求,取得了较好的结果。

为了更进一步优化150t UHP-EAF操作,公司引进了美国NCURAL公司一套人工智能电析调节系统(IAF),通过记忆、对比、映射等方式,记忆各种运行状态,周期性优化内部控制参数,同时参照大量的记忆和当前输入的信息,预测电弧即将出现的变化,提高发出控制信号,减少和避免变化造成的影响,采用此项技术后,电弧炉供电跳闸次数明显减少,变压器得到了保护,电效率得到了提高,杜绝了电极折断现象。

4、炉壁喷枪及二次燃烧系统和炉顶喷吹系统

为满足用户对管材质量和产量的更高要求,公司主要在以下几方面对炼钢系统进行了一次较大的创新改造,电弧炉喷枪系统主要由LANCE/STEIN公司负责。

(1)全面完善现有的炉门喷碳系统,在炉壳周围增设3只炉壁超音速氧枪(2.5MW/个),分布在3个冷区,其作用是前期可通过双射流工艺,降低电耗,保持炉渣的一致性;完善泡沫渣操作,强化冶炼,使炉内用氧制度更加合理。

(2)炉壁增加2支碳粉喷枪,优化炉后及出钢位泡沫渣工艺,保护炉壁。中后期配合氧枪、燃气烧嘴进行二次燃烧。

(3)在炉壁上安装4只燃气烧嘴(2.5MW/个)缩短熔化期,实施二次燃烧。烧嘴装在氧枪旁边使“火焰形状及燃烧”最佳化,能以较低的能耗更快地熔化炉料,其作用是熔炼前期助熔废钢,中后期进行二次燃烧。

(4)安装1个ERI细粉喷射系统,可直接喷吹DRI(或粉料),降低熔化DRI的能耗,达到“DRI粉料”能充分利用的目的,无需再造冷压块,提高收得率,降低成本。

(5)炉顶安装3只轻烧镁砂、石灰喷射系统,分别向炉内3个热区的渣线部件总裁 吹轻烧镁砂或氧化钙来覆盖“热区”,以降低炉壳热区耐火材料损耗,提高耐火炉衬寿命。该措施有利于缩短补炉时间和喷补次数,缩短停电时间,提高作业率。

5、效果分析

经过生产实践证明,主要技术经济指标完全达到创新设计目标,与生产初期比较,效果非常明显;达到了节能降耗、改善环境、同时在保证生产纯净钢时,作业率明显提高,表1是2002年各项技术指标及消耗情况。

表1  2002年天津钢管公司150t电弧炉主要指标的进展

技术创新项目 技术创新前 技术创新后
天然气消耗/m3·t-1 - 6
碳粉消耗/kg·t-1 10 8
MgO喷吹速度/kg·min-1 - ≤90
DRI喷吹速度(粉)/kg·min-1 - ≤500
日冶炼炉数 ≥14 ≥20
出钢-出钢时间/min ≤100 ≤65
产量/万t·y-1 60 ≥90
电耗(不含LF)/kWh·t-1 531 402
电极消耗(不含LF)kg·t-1 2.9 1.4
氧耗/m3·t-1 21 43
气体含量/10-6 O<40,H<20 O<20,H<2
炉壳寿命/次 >300 >500

通过技术创新,使铸坯质量、产量明显提高,达到了节能降耗的目标。主要表现在以下方面:

(1)熔化期化学能转变成热能可有效利用。

(2)进入除尘系统的气体温度降低。除尘燃烧室处理CO负担减轻,CO的排放量降低。

(3)有效快速脱碳,缩短冶炼周期。炉壁得到了有效保护(高温区),降低耐火材料消耗。

(4)碳粉喷入利用率高。泡沫渣形成快,连续性长。

(5)提高电弧稳定性,有效提高输入功率。

(6)实现了全自动控制操作等。

 


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