首钢矿业公司烧结厂配加澳矿的试验与生产

2003-07-30 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

  摘要:由于资源供应条件发生了变化,首钢矿业公司烧结厂拟配加澳矿,形成以精矿粉为主、澳矿为辅的原料结构。为了解这一新原料结构在机上冷却工艺上的生产特点,相继开展了试验室试验和工业试验,取得了一些重要结论,为下一步大量配加该矿做好了技术准备工作。

  关键词:烧结  澳矿 试验

1、前言
  首钢矿业公司烧结厂自建厂以来,烧结配料中一直以精矿粉为主,间断配加一定量粉矿(配比只有3%左右)。为满足高炉对烧结矿提铁降硅的要求,加之近年来地方精矿粉采购难度加大,价格攀升,公司决定在2003年进口120万t澳矿粉用于烧结生产。为了掌握在机冷工艺条件下配加澳矿粉生产的技术特点,我厂开展了烧结过程配加澳矿的试验研究。

2、试验室试验
2.1试验条件
  本次试验中使用的原料成分列于表1,原料配比列于表2。

表1  试验所用原料成分(%)

品名 SiO2 TFe CaO MgO 水分
水厂精矿粉 4.84 67.51 - - 8.35
民粉 6.02 66.18 - - 6.31
大石河精矿粉 5.93 66.74 - - 8.18
石灰石 2.08 - 49.82 - 1.20
白云石 2.89 - 28.07 20 1.20
白灰 3.50 - 80.0 6 0
澳矿 3.63 61.1 - - 7.08
无烟煤 C=75.3 灰分=15.7   3

表2  原料配比(%)

试验号 澳矿 水粉 民粉 自产 云石 白灰
0 0 15 30 25 2 5
1 15 15 15 25 2 5
2 20 15 10 25 2 5
3 25 15 5 25 2 5
4 30 15 0 25 2 5

  由表2可知,在试验配料中,将民矿的配入量由30%逐步减少为零,所减少部分代之以相应数量的澳矿。目的是研究配入澳矿后,其烧结过程及烧结矿质量的变化情况。

2.2烧结试验方法
  烧结试验在φ250mm烧结杯中进行,料层厚度为500mm(含辅底料)。点火负压6000Pa,烧结负压1200Pa,以废气温度达到最高点为烧结终点,冷却负压6000Pa,以废气温度达到200℃为冷却终点。由于我厂为机上冷却工艺,全面反映原料的烧结性能和冷却性能,试验中除计算烧结利用系数外,还专门计算了全系数,即以烧结时间与冷却时间之和作。为全时间,并计算全时间内的烧结效率。烧结试验的碱度中限设定为1.8。

2.3烧结试验结果
  烧结试验结果及烧结矿相关指标分别列于表3、表4、表5。

2.4试验结果分析
  从试验结果看,总的趋势是随着澳矿配入量的增加,烧结矿强度有所改善。由于本次试验中所配加的澳矿是同比例代替民粉,澳矿中的SiO2大大低于民粉,配入澳矿后烧结矿中的CaO、SiO2含量大幅度降低,即结矿渣相量(CaO+SiO2)减少,这应该对烧结矿强度不利,但结果是强度反而提高。原因是配加澳矿后,烧结混合料中的原始Fe2O3含量增加,有利于促进铁酸钙等高强度粘结相的生成,从而使烧结矿强度改善。这个结果也表明,在我厂全磁铁精矿烧结的条件下,配加一部分进口高品位赤铁粉矿,对于改善烧结矿强度有着积极的意义。磁铁矿粉烧结时,烧结过程中Fe2O3的生成主要是在烧结带后的高温氧化带,由于其保持时间很短,Fe2O3的生成有限。加入赤铁矿粉后,由于原始Fe2O3量增加,铁酸钙的生成就会在烧结带开始进行,有利于铁酸钙的生成,提高烧结矿强度。

表3  烧结试验结果

澳矿配比 烧结系数/t·m-2·h-1 全系数/t·m-2·h-1 烧成率/% 燃耗/kg·t-1 转鼓/% 混合料水分/% 成品率/% 返矿平衡
0 1.65 1.14 90.79 52.60 61.34 7.14 76.58 1.03
15 1.64 1.05 89.76 57.35 62.33 7.14 77.35 0.96
20 1.60 1.03 89.68 57.50 62.66 7.11 78.23 0.95
25 1.56 1.03 89.27 56.01 61.67 7.09 78.53 0.97
30 1.59 1.04 88.73 55.48 62.33 7.17 79.55 0.98

表4  烧结矿粒度组成(%)

澳矿配比 +40mm 40-25mm 25-16mm 16-10mm 10-5mm 平均粒度/mm
0 11.63 20.28 13.24 13.66 17.78 23.41
15 8.65 21.28 12.83 15.92 18.69 16.47
20 8.32 20.78 15.52 15.36 18.26 16.63
25 10.87 19.06 14.54 15.70 18.38 16.94
30 6.94 18.79 17.67 17.74 19.02 16.23

表5  烧结矿化学成分

澳矿配比 TFe/% SiO2/% CaO/% FeO/% R
0 57.55 5.72 10.28 - 1.80
15 58.25 5.26 9.25 - 1.76
20 58.05 5.16 9.05 - 1.76
25 58.65 5.13 9.08 - 1.77
30 59.00 5.07 8.80 - 1.74

  澳矿以Fe2O3为主,与我厂目前使用的以Fe3O4为主的精矿粉相比,燃料消耗相对会要高一些,同时澳矿是正烧损,而精矿粉是负烧损,因此烧结时出矿率也要降低,燃料消耗相对也要上升。但配加澳矿后,由于烧结成品率提高,可以部分降低燃料消耗,因此燃料消耗是受这三方面的综合影响结果。从试验结果看,配加15%的澳矿后,燃耗上升约5kg/t,继续提高澳矿配比,燃耗有所下降。由于澳矿的反应性较好,烧结过程中液相量增加,对烧结利用系数不利,特别是冷却时间延长,从而使全系数下降。从试验结果看,配加澳矿后,全系数下降约8%-10%。
  配加澳矿后,烧结矿质量明显改善,尤其是烧结矿品位提高,这主要是因为民粉的品位虽然比澳矿高,但澳SiO2含量(3.63%)大大低于民粉的SiO2含量(6.02%),在碱度同时为1.8左右的条件下,所配入的CaO大大减少,故在高碱度条件下民粉的单烧品位要低于澳矿。在配加30%澳矿(民粉配为零)情况下,烧结矿品位达到59%,而SiO2含量降低到了5.07%。
  试验结果表明,使用澳矿代替民粉进行烧结,随着澳矿比例增加,烧结矿质量改善,烧结利用系数、全利用系数下降。配加澳矿有利于改善烧结矿强度,但燃料消耗有所上升。

3、工业试验

  为进一步了解澳矿的性能,我厂在2002年10月份组织进行了为期一个月的工业试验。试验按澳矿配比不同分为5%、10%、15%、20%四个阶段,试验进行得基本顺利,但从工业试验中敢暴露出一些值得注意的问题,主要是烧结参数变差,负压升高,系数下降,一些物料消耗及电耗有所上升。

3.1对烧结矿质量的影响

表6  配加澳矿工业试验烧结矿质量的变化

试验阶段 澳矿配比/% TFe/% R FeO/% SiO2/%
基准 0 57.20 1.81 7.47 5.76
第一阶段 5 57.22 1.80 7.13 5.71
第二阶段 10 57.08 18.1 6.40 5.70
第三阶段 15 57.19 1.81 7.10 5.62
第四阶段 20 57.25 1.83 6.70 5.56

  工业试验结果列于表6。工业试验期间,为保证烧结矿品位稳定,对高品位的水厂精矿配比进行了适当调整,因此配加澳矿粉后烧结矿品位变化不大。但由于澳矿SiO2含量较精矿SiO2含量低,烧结矿中SiO2含量下降到了5.5%左右。如果公司水厂精矿粉供应量进一步增加、同时减少低铁高硅的民矿配比,烧结矿品位有望大幅度提高,SiO2含量进一步降低,达到高欠低硅烧结矿的要求。

  工业试验表明,澳矿配比增加后,烧结矿FeO含量也有所降低,这是因为澳矿粉属赤铁矿型,以Fe2O3为主,与磁铁矿相比,其混合料氧位比较高,有利于烧结形成氧化气氛,减少FeO含量。

表7  配加澳矿对利用系数和能耗的影响

澳矿配比/% 全系数/t·m-2·h-1 煤耗(干)/kg·t-1 主机电耗/kWh·t-1
0 0.765 42.14 22.00
5 0.769 45.13 23.86
10 0.767 45.62 24.53
15 0.765 45.65 25.23
20 0.765 45.91 25.62

3.2对烧结效率、消耗的影响

  表7列出了不同澳矿配比对烧结全利用系数(包括烧结、冷却过程)、燃料消耗、烧结机主机电耗的影响,从中可以看出,配加澳矿后对烧结机利用系数影响不大,但能耗有所上升,其中无烟煤消耗上升了3.5kg/t,电耗上升了3kWh/t以上。电量消耗上升主要是由我厂机上冷的工艺特点决定的,虽然配加澳矿后有昨于混合料造球,增加料层透气性,但配加澳矿后的烧结矿不易冷却,直接影响到冷却风机的电耗,造成电耗上升。

3.3对烧结矿粒度组成的影响

  配加澳矿后烧结矿粒度组成的变化列于表8。由表可看出,配加澳矿后烧结饼中-5mm粒级有所增加,造成返矿率上升,这也是燃料消耗上升的一个重要原因。

表8  配加澳矿后的烧结矿粒度组成(%)

澳矿配比/% >40mm 40-20mm 20-10mm 10-5mm <5mm
0 25.60 19.33 21.06 16.81 17.23
5 25.93 20.54 15.84 15.37 17.75
10 24.28 19.65 18.95 18.83 18.28
15 22.87 17.09 19.81 19.02 21.20
20 22.59 17.24 20.52 19.22 20.61

4、结论
  1)试验表明,在矿业公司烧结厂目前原料条件下,配加一定量澳矿是可行的,对于烧结矿提铁降硅,满足总公司高炉生产的需求很有必要。
  2)试验室试验中,利用系数有一定下降,但在生产中经过采取一些措施,烧结机利用系数基本不变,但由于赤铁矿与磁铁矿相比,燃料消耗量相对较大,故造成燃料消耗有所上升。
  3)由于矿业公司烧结厂采用机上冷却工艺,而配加澳矿后表现出的容易烧结、不容易冷却的特点,造成电耗也有所上升。 (李洪革  肖爱元)


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