高碱度烧结矿在南(京)钢生产中的实践
摘要 由于烧结厂24m2烧结机大修,高炉用料在烧结矿比下降,通过提高39m2烧结机生产的烧结矿碱度,满足高炉用料,烧结矿性能改善,高炉使用效果良好。
关键词 烧结矿 提高碱度 性能 效果
1、概况
南钢炼铁厂现有高炉5座(300m2*2+350m3*3),总容积为1650m3,日产生铁5500t左右,日消耗矿量8800t左右。高炉正常用料结构为70%烧结矿(R=1.7)+27%球团矿(R=0.25)+3%生矿。
烧结厂共有4台烧结机(24m2*2+39m2*2),日产烧结矿6000t左右,碱度为1.7±0.05。2002年8月底,进行公司性的年中检修,其中炼铁厂2号高炉(300m3)大修,工期为55天;烧结厂24m2烧结机大修,工期为35天。
由于24m2烧结机大修,高炉用料发生了很大变化,烧结矿入炉比由70%降到50%左右;同时,1.7的二元碱度已不能维持高炉炉料的碱度平衡。为了高炉用料合理,不用生熔剂,公司决定在24m2烧结机大修期间,将39m2烧结机生产的烧结矿碱度由1.7提高到2.1,以达到大比例配用球团矿来保证高炉的熟料率。
2、高碱度烧结的生产
2.1原料条件
烧结矿碱度提高前后的原料组成相同,主要是:自产混匀矿、南非粉矿、生石灰、石灰石和焦粉,其理化性能见表1。
品名 | 化学成分 | 粒度组成 | |||||||
TFe | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | <3mm | 3-5mm | 5-8mm | >8mm | |
混匀矿 | 61.64 | 4.16 | 1.67 | - | 1.27 | 52.3 | 18.8 | 22.4 | 6.5 |
南非粉矿 | 65.94 | 3.89 | 0.30 | 1 | - | 27.4 | 14.0 | 52.0 | 6.6 |
生石灰 | - | 1.50 | 80.0 | - | 1 | - | - | - | - |
石灰石 | - | 2.00 | 50.0 | - | 1 | - | - | - | - |
焦粉 | - | 7.00 | 1.00 | - | 0.80 | - | - | - | - |
对原料的基本要求:混匀矿按公司规定的配比进行混匀,要求成分稳定,减少堆与堆之间的波动;焦粉破碎要达到要求,<3mm粒级要在82%以上;要协调好外供生石灰的数量,保证质量。
2.2烧结过程
1)用料配比。两种不同碱度烧结矿的用料配比结构见表2。
表2 两种不同碱度烧结矿的用料配比(%)
碱度 | 混匀矿 | 南非矿 | 生石灰 | 石灰石 | 焦粉 |
R2=1.7 | 79.5 | 7 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
R2=2.1 | 79.0 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |
从表2可以看出,高碱度烧结矿的总铁料用量下降了3.5%,主要是减少了南非粉矿的用量;总熔剂量增加了3.5%,主要是生石灰增加了2.5%;燃料用量基本不变。
2)工艺参数。生产高碱度烧结矿时,其用料中的熔剂量,尤其是生石灰的用量增加。生石灰具有良好的亲水性和粘结性,能改善混合料的制粒效果,提高制粒小球的强度,增强混合料层的透气性,强化烧结过程,因此在生产高碱度烧结矿时,对一些烧结工艺参数作了相应调整:
①提高料层厚度。在保证烧结速度稳定和烧结矿强度的同时,将烧结料层厚度由520mm提高至550mm。
②降低点火温度。烧结料层提高后,点火烧嘴与料面的距离减小,缩短了点火火焰的长度,因而点火温度由原来的980℃下降到960℃。
③降低负压。生产高碱度烧结矿时,各风箱的负压由原来的15kPa降到13kPa。
④提高终点温度。随着碱度提高,烧结终点温度由170℃提高到210℃。
⑤控制烧结机速。虽然混合料的透气性提高,但为了使烧结时间不至于过短,保证烧结矿的强度,对烧结机速没有作大的调整。
3)烧结效果。高碱度烧结矿既是铁料又是熔剂,既具有足够的强度、均匀的粒度和良好的还原性,又有较好的软熔性能及较低的还原粉化率。生产时,随着烧结矿碱度的提高,其主要指标均有明显改善,见表3。
表3 主要烧结生产指标
碱度 | 台时产量/t?台-1?h-1 | 槽下筛分(5-10mm)/% | 槽下筛分(<5mm)/% | 返矿率/% | FeO/% |
R2=1.7 | 75.50 | 35.52 | 7.18 | 12.97 | 9.32 |
R2=2.1 | 79.11 | 34.28 | 6.08 | 9.42 | 9.08 |
由表3可以看出,烧结机的台时产量增加了3.61t/(台?h),槽下筛分中5-10mm与<5mm粒级所占比例,分别下降了1.24%和1.1%;FeO含量降低了0.24%;返矿率下降了3.55%。
在生产2.1碱度烧结矿的同时,还取样进行了烧结矿冶金性能试验,试验结果列于表4。
表4 高碱度烧结矿的冶金性能试验结果
试样号 | 还原粉化指标/% | 还原性指标 | |||
RDI+6.3 | RDI+3.15 | RDI-0.5 | RI/% | RVI/%?-1 | |
1号 | 13.52 | 38.95 | 12.86 | 87.91 | 0.58 |
2号 | 13.41 | 39.54 | 12.72 | 89.86 | 0.56 |
试样号 | Ts/℃ | Tn/C | Td/℃ | Td-Ts/℃ | Td-Tn/℃ | △Pmas/kPa | S值/kPa?℃ |
1号 | 1076 | 1260 | 1410 | 334 | 150 | 9.36 | 749 |
2号 | 1068 | 1282 | 1460 | 392 | 178 | 5.59 | 521 |
从表4可以看出,高碱度烧结矿的RDI+6.3和RDI+3.15较低,RDI-0.5稍偏高;还原性优,RI在88%-89%;从熔滴指标看,Ts不高,熔化温度尚好,透气性指标S值尚好。值得说明的是,本次试验只取了两个试样,有些试验指标不是很理想,但与碱度为1.7的烧结矿相比,有很大的改善。
3、高碱度烧结矿的高炉应用情况
烧结矿碱度的提高,不仅满足了高炉用料的碱度平衡,而且还改善了烧结矿的性能,尤其是高炉操作者所敏感的烧结矿粒度组成得到了改善,为高炉强化冶炼创造了有利条件。表5列出了高炉2002年7、8、9月份的主要技术经济指标。
表5 高碱度烧结矿的高炉冶炼效果
时间 | 利用系数/t?m-3?d-1 | 综合焦比/kg?t-1 | 综合冶强/t?m-3?d-1 | 喷煤比/kg?t-1 | [Si]/% | 悬料次数/次 |
7月 | 3.425 | 483 | 1.652 | 131.7 | 0.60 | 1 |
8月 | 3.446 | 491 | 1.691 | 113.5 | 0.65 | 1 |
9月 | 3.644 | 467 | 2.065 | 158.5 | 0.56 | 0 |
由表5可以看出,采用高碱度烧结矿后,5号高炉的顺行度较好,在9月份全无悬料,利用系数9月份比7、8月份提高了0.219t/(m3?d)和0.198t(m3?d),喷煤比提高了26.8kg/t和45kg/t,综合焦比下降了16kg/t和24kg/t,[Si]下降了0.04%和0.09%。在此期间,高炉的操作制度没有发生较大的变化。
4、结语
1)高碱度烧结矿具有良好的冶金性能,为高炉强化冶炼提供了基础保证。
2)高碱度烧结矿的生产,要有稳定的原料条件,烧结工艺应作相应的调整。
3)高碱度烧结矿应用于高炉手,效果效好,尤其是对高炉顺行十分有利。
4)鉴于以上原因,9月底,24m2烧结机大修结束后,只将烧结矿的碱度由2.1降到1.9,而没有降到大修之前的1.7。