高碱度烧结矿在南(京)钢生产中的实践

2003-05-16 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

摘要 由于烧结厂24m2烧结机大修,高炉用料在烧结矿比下降,通过提高39m2烧结机生产的烧结矿碱度,满足高炉用料,烧结矿性能改善,高炉使用效果良好。

关键词 烧结矿  提高碱度  性能  效果

1、概况

  南钢炼铁厂现有高炉5座(300m2*2+350m3*3),总容积为1650m3,日产生铁5500t左右,日消耗矿量8800t左右。高炉正常用料结构为70%烧结矿(R=1.7)+27%球团矿(R=0.25)+3%生矿。

  烧结厂共有4台烧结机(24m2*2+39m2*2),日产烧结矿6000t左右,碱度为1.7±0.05。2002年8月底,进行公司性的年中检修,其中炼铁厂2号高炉(300m3)大修,工期为55天;烧结厂24m2烧结机大修,工期为35天。

  由于24m2烧结机大修,高炉用料发生了很大变化,烧结矿入炉比由70%降到50%左右;同时,1.7的二元碱度已不能维持高炉炉料的碱度平衡。为了高炉用料合理,不用生熔剂,公司决定在24m2烧结机大修期间,将39m2烧结机生产的烧结矿碱度由1.7提高到2.1,以达到大比例配用球团矿来保证高炉的熟料率。

2、高碱度烧结的生产

2.1原料条件

  烧结矿碱度提高前后的原料组成相同,主要是:自产混匀矿、南非粉矿、生石灰、石灰石和焦粉,其理化性能见表1。

品名 化学成分 粒度组成
TFe SiO2 CaO Al2O3 MgO <3mm 3-5mm 5-8mm >8mm
混匀矿 61.64 4.16 1.67 - 1.27 52.3 18.8 22.4 6.5
南非粉矿 65.94 3.89 0.30 1 - 27.4 14.0 52.0 6.6
生石灰 - 1.50 80.0 - 1 - - - -
石灰石 - 2.00 50.0 - 1 - - - -
焦粉 - 7.00 1.00 - 0.80 - - - -

  对原料的基本要求:混匀矿按公司规定的配比进行混匀,要求成分稳定,减少堆与堆之间的波动;焦粉破碎要达到要求,<3mm粒级要在82%以上;要协调好外供生石灰的数量,保证质量。

2.2烧结过程

1)用料配比。两种不同碱度烧结矿的用料配比结构见表2。

表2  两种不同碱度烧结矿的用料配比(%)

碱度 混匀矿 南非矿 生石灰 石灰石 焦粉
R2=1.7 79.5 7 4.0 4.5 5.0
R2=2.1 79.0 4 6.5 5.5 5.0

  从表2可以看出,高碱度烧结矿的总铁料用量下降了3.5%,主要是减少了南非粉矿的用量;总熔剂量增加了3.5%,主要是生石灰增加了2.5%;燃料用量基本不变。

2)工艺参数。生产高碱度烧结矿时,其用料中的熔剂量,尤其是生石灰的用量增加。生石灰具有良好的亲水性和粘结性,能改善混合料的制粒效果,提高制粒小球的强度,增强混合料层的透气性,强化烧结过程,因此在生产高碱度烧结矿时,对一些烧结工艺参数作了相应调整:

①提高料层厚度。在保证烧结速度稳定和烧结矿强度的同时,将烧结料层厚度由520mm提高至550mm。

②降低点火温度。烧结料层提高后,点火烧嘴与料面的距离减小,缩短了点火火焰的长度,因而点火温度由原来的980℃下降到960℃。

③降低负压。生产高碱度烧结矿时,各风箱的负压由原来的15kPa降到13kPa。

④提高终点温度。随着碱度提高,烧结终点温度由170℃提高到210℃。

⑤控制烧结机速。虽然混合料的透气性提高,但为了使烧结时间不至于过短,保证烧结矿的强度,对烧结机速没有作大的调整。

3)烧结效果。高碱度烧结矿既是铁料又是熔剂,既具有足够的强度、均匀的粒度和良好的还原性,又有较好的软熔性能及较低的还原粉化率。生产时,随着烧结矿碱度的提高,其主要指标均有明显改善,见表3。

表3  主要烧结生产指标

碱度 台时产量/t?台-1?h-1 槽下筛分(5-10mm)/% 槽下筛分(<5mm)/% 返矿率/% FeO/%
R2=1.7 75.50 35.52 7.18 12.97 9.32
R2=2.1 79.11 34.28 6.08 9.42 9.08

  由表3可以看出,烧结机的台时产量增加了3.61t/(台?h),槽下筛分中5-10mm与<5mm粒级所占比例,分别下降了1.24%和1.1%;FeO含量降低了0.24%;返矿率下降了3.55%。

  在生产2.1碱度烧结矿的同时,还取样进行了烧结矿冶金性能试验,试验结果列于表4。

表4  高碱度烧结矿的冶金性能试验结果

试样号 还原粉化指标/% 还原性指标
RDI+6.3 RDI+3.15 RDI-0.5 RI/% RVI/%?-1
1号 13.52 38.95 12.86 87.91 0.58
2号 13.41 39.54 12.72 89.86 0.56

 

试样号 Ts/℃ Tn/C Td/℃ Td-Ts/℃ Td-Tn/℃ △Pmas/kPa S值/kPa?℃
1号 1076 1260 1410 334 150 9.36 749
2号 1068 1282 1460 392 178 5.59 521

  从表4可以看出,高碱度烧结矿的RDI+6.3和RDI+3.15较低,RDI-0.5稍偏高;还原性优,RI在88%-89%;从熔滴指标看,Ts不高,熔化温度尚好,透气性指标S值尚好。值得说明的是,本次试验只取了两个试样,有些试验指标不是很理想,但与碱度为1.7的烧结矿相比,有很大的改善。

3、高碱度烧结矿的高炉应用情况

  烧结矿碱度的提高,不仅满足了高炉用料的碱度平衡,而且还改善了烧结矿的性能,尤其是高炉操作者所敏感的烧结矿粒度组成得到了改善,为高炉强化冶炼创造了有利条件。表5列出了高炉2002年7、8、9月份的主要技术经济指标。

表5   高碱度烧结矿的高炉冶炼效果

时间 利用系数/t?m-3?d-1 综合焦比/kg?t-1 综合冶强/t?m-3?d-1 喷煤比/kg?t-1 [Si]/% 悬料次数/次
7月 3.425 483 1.652 131.7 0.60 1
8月 3.446 491 1.691 113.5 0.65 1
9月 3.644 467 2.065 158.5 0.56 0

  由表5可以看出,采用高碱度烧结矿后,5号高炉的顺行度较好,在9月份全无悬料,利用系数9月份比7、8月份提高了0.219t/(m3?d)和0.198t(m3?d),喷煤比提高了26.8kg/t和45kg/t,综合焦比下降了16kg/t和24kg/t,[Si]下降了0.04%和0.09%。在此期间,高炉的操作制度没有发生较大的变化。

4、结语

  1)高碱度烧结矿具有良好的冶金性能,为高炉强化冶炼提供了基础保证。

  2)高碱度烧结矿的生产,要有稳定的原料条件,烧结工艺应作相应的调整。

  3)高碱度烧结矿应用于高炉手,效果效好,尤其是对高炉顺行十分有利。

  4)鉴于以上原因,9月底,24m2烧结机大修结束后,只将烧结矿的碱度由2.1降到1.9,而没有降到大修之前的1.7。

 


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