韶钢烧结生产技术的发展

2003-04-10 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

1、韶钢生产基本情况
    韶钢烧结厂现在2*24m2,1*33m2,1*105m2共4台烧结机,均由长沙冶金设计研究院设计,4台机设计年产量共210万t。
    24m2烧结机于70年代建成投产,与韶钢公司同期建设,设计年产冷矿52.8万t(无整粒系统),与年产50万t铁配套。烧结原料主要为大宝山褐铁矿。1*33m2烧结机是利用原有24m2烧结机原料 系统和辅助设施新建的3号烧结机,同时新建了一条能适应3台烧结机能力的整粒系统和成品运输系统,于1994年投产。3台烧结机的综合设计能力为81.42万t,与年产80万t铁配套。1*105m2烧结机于2002年2月投产,设计年产冷矿129万t,与年产80万t铁配套。烧近年来韶钢的主要产品产量列于表1。
    韶钢烧结厂的4台烧结机均为带式抽风烧结,配置环冷机生产优质烧结矿。其主要装备见表2。

表1  1999年至2000年韶钢主要产品产量(万t)

年份 烧结矿 焦碳 生铁  钢材
1996 108.14 32.78 66.45 95.28 90.33
1997 118.99 32.66 95.01 112.43 111.70
1998 125.12 32.31 103.13 128.92 135.02
1999 141.42 32.39 116.19 150.82 154.97
2000 149.73 32.34 126.45 157.97 152.91
合计 643.40 162.48 507.23 645.42 644.93

表2  烧结厂主要设备一览表

名称 型号规格 数量 备注
烧结机 24m2 2 1、2号带式抽风烧结机
烧结机 33m2 1 3号带式抽风烧结机
烧结机 105m2 1 4号带式抽风烧结机
一次混合机 2800*9000 1 1、2、3号机共用
一次混合机 2800*9000 1 4号机用
二次混合机 2800*7000 1 1、2号机用
二次混合机 2200*6000 1 3号机用
二次混合机 3500*14000 1 4号机用
圆筒造球机 2900*6000 1 4号机用
环式冷却机 50m2 3 1、2号为鼓风,3号为抽风
鼓风环式冷却机 120m2 1 4号机用
主抽风机 D2800-11 1 1、2号机用
主抽风机 SJ3500-0.875 1 3号机用
主抽风机 SJ11000 1 4号机用

2、生产技术的发展
2.1目前的技术指标水平
    韶钢烧结厂经过近几年的不断努力,烧结技术指标水平有了长跑的进步。2000年的主要烧结指标为:烧结机利用系统2.241t/(m2?h);烧结返矿率为10.32%;工序能耗(标煤)为69.4kg/t;燃料消耗(标煤)53kg/t;转鼓指数68.82%,筛分指数12.09%。烧结矿主要化学成分列为表3。

表3   烧结矿的主要化学成分(%)

TFe FeO CaO SiO2 MgO S Cu Mn 碱度
55.08 11.71 9.69 5.09 3.29 0.023 0.042 1.0 1.90

2.2近几年的技术进步
    韶钢发展烧结生产的宗旨是以满足高炉需要为中心,并不是僵化地去刻意追求某个指标。它的发展经历了几个阶段,首先是攻克了褐铁矿的烧结技术,后来又采用了高碱度、高水分、平铺慢转的操作法,到1985年,韶钢的烧结机利用系数达到了1.5t(m2?h),进入全国同类型企业的先进行列。
    韶钢通过技改,实现了厚料层烧结,1、2号机的栏板高度由原设计的450mm提高到520mm;3号烧结机由500mm提高到570mm。2000年,韶钢1、2号机的料层厚度为500mm,3号机的料层厚度为550mm。厚料层烧结不仅使烧结矿产、质量提高,燃耗降低,而且还明显降低了生产成本。
    1998年,韶钢针对原料条件的变化和按照精料要求,开展了低SiO2烧结攻关。通过采取加大生石灰用量、增设简易保温等措施,成功地将烧结矿SiO2含量控制在5.38%以下。之后,通过不断的生产摸索和经验积累,烧结矿的SiO2含量逐年降低。
    1999年烧结矿SiO2降到4.78%,其中3月份烧结矿SiO2仅为4.37%;2000年烧结矿SiO2为5.09%。与1999年宝钢烧结矿SiO2含量4.51%、台湾中钢公司烧结矿SiO25.44%、韩国浦项公司SiO25.32%相比,韶钢烧结矿降硅已处于世界世界先进行列。低硅烧结不仅能为高炉降低燃料比创造条件,而且还能极大地降低高炉渣量。
    另外,在新建的105m2烧结机上,还采用了圆筒混全机造球,进行小球团烧结,并实施了燃料分加和焦粉外裹等工艺。该机的设计精粉率为39%,烧结矿TFe品位为58%。

3、今后的发展方向
    韶钢烧结坚持以炼铁生产为中心进行挖潜增效,以3台烧结机满足了不同时期炼铁3座高炉、4座高炉、5座高炉同时生产的要求,并在生产工艺、技术指标、节能降耗等方面取得了快速发展。但有些指标与先进厂家相比,尚存在一定差距,有待我们进一步努力。

3.1提高烧结矿质量,降低能耗
    2000年韶钢(24m2和33m2烧结机)与宝钢、广钢、三(明)钢、济钢烧结技术指标的比较列为表4。

表4  2000年韶钢烧结技术指标与国内一些厂家的比较

厂名 利用系数/t?m-2h-1 合格率/% TFe/% FeO/% 碱度 转鼓/% 固体燃耗/kg?t-1 工序能耗/kg?t-1 作业率/% 料层/mm 出厂含粉率/%
韶钢 2.241 94.80 55.08 11.71 1.90 68.82 53.06 63.398 94.77 500 10.32
宝钢 1.217 99.63 59.00 7.35 1.81 75.49 44.85 60.14 99.10 653 4.4
三钢 2.10 92.78 58.28 10.19 1.64 64.93 43.89 62.91 88.04 550 11.99
济钢 1.782 51.36 57.49 7.14 1.82 73.09 39.52 59.01 87.30 585 13.60
韶钢-宝钢 +1.024 -4.83 -3.92 +4.36 +0.09 -6.67 +8.21 +9.26 -4.33 -153 +5.92
韶钢-三钢 +0.141 +2.02 -3.20 +1.52 +0.26 +3.89 +9.17 +6.49 +6.73 -50 -1.67
韶钢-济钢 +0.459 +43.44 -2.41 +4.57 +0.08 -4.27 +13.54 +10.39 +7.47 -85 -3.28

    由表可见,提高韶钢烧结矿品位及强度,降低FeO含量、工序能耗、固体燃料消耗和返矿率,是今后发展的方向,也是精料方针和节能降耗的要求。根据冶金行业通常的经验,入炉品位每提高1%,焦比降低2%,增铁3%,韶钢在提高烧结矿全铁品位方面潜力巨大。返矿是烧结过程中的循环物,返矿量过大,将使烧结生产无法平衡,而且水碳了难以调控,这样势必会增加燃耗;同时还因为混合料制粒交果差,将会造成局部料层透气不好,影响烧结过程,使产质量下降。

3.2配套建设酸性球团生产设施
    韶钢发展的目标是年产钢300万t,需铁230万t。现4台烧结机设计能力为210万t/a,随着技术发展的改造,4台机产量可达300万t/a,入炉矿270万t/a,满足不了高炉的高熟料率、高品位的要求。2000年韶钢进口球团矿80万t,也是为了补充高炉炉料缺口。韶钢拥有原料条件,同时也需要球团矿,所以配套建设酸性球团矿生产设施,来促进高炉炉料结构的合理化,提高高炉的各项指标是非常有必要的。

4、结语
1)韶钢烧结生产始于70年代,在以高炉生产为中心的发展宗旨下,经历了几个发展阶段后,于1998年利用系数达到1.5t/(m2?h),进入全国同类型企业的先进行列。
2)通过开展低硅烧结攻关,1998年以后韶钢烧结矿的SiO2含量已降至5.38%以下,并还在逐年降低,这使得韶钢烧结矿降硅已处于世界领先地位。
3)为进一步满足高炉冶炼的要求,韶钢烧结继续提高烧结矿品位及强度,降低FeO含量、能耗和返矿,是今后发展的方向。

 


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