用高锰酸钾碱液疏松不锈钢丝氧化皮

2002-08-30 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

  1  问题的提出
    1989年9月以来,太钢线材厂开发并产出口不锈麻花钢钉,在生产Ø1.7-4.0mm的不锈钢钉丝过程中,热处理设备(自建箱式炉)密封不严,且炉内无保护气体,加之固溶温度高达1040℃,保温时间长达30-50min,致使18-8型奥氏体不锈钢丝经固溶处理后,表面形成较厚的NiO、CrO、Cr2O3等成分的氧化皮。这些氧化皮的组织致密而坚韧,与钢丝基体结合得非常牢固,难以酸洗干净。最初采用碱煮后急冷爆皮,使致密的氧化皮改变成分、体积和结构,再经三酸酸洗去除氧化皮,其工艺流程为:
    碱煮――急冷爆皮――三酸酸洗――水冲洗――钝化――涂润滑载体――烘干。
    但是,由于氧化皮厚且不均匀,经碱煮、酸洗后,表面局部有麻坑和黑色胶状物,成为生产不锈钢麻花钢钉的质量难题。为解决该难题,采用高锰酸钾碱液代替碱煮工艺,进行疏松不锈钢丝表面氧化皮的试验研究。
    2  试验过程
    2.1 原理
    高锰酸钾是一种强氧化剂,在强碱溶液中分解成锰酸钾与氧气。其反应式为:
      4KMnO4+4NaOH=2K2MnO4+2Na2MnO4+2H2O+O2↑(1)
      反应式(1)中K2MnO4、Na2MnO4继续分解生成不溶解的MnO2沉淀并再生成KMnO4和NaOH、KOH.
      3K2MnO4+2H2O=2KMnO4+MnO2↓+4KOH(2)
     
3Na2MnO4+2H2O=2NaMnO4+MnO2↓+4NaOH(3)
      反应式(1)、(2)、(3)的最终反应结果表述为:
      2KMnO4=K2MnO4+MnO2
↓+O2↑(4)
    从(4)式反应结果看,溶液长期使用后,棕色的MnO2沉淀逐渐增多,而NaOH变化不大,在生产过程中,只需往溶液中添加KMnO4即可维持化学反应。而此反应的实质是一个“氧化反应过程”,随着部分表面氧化皮被溶解,反应生成的氧气又可机械地剥离氧化皮。不锈钢丝表面不溶于硫酸或盐酸的低价氧化物在KMnO4分解出来的氧气作用下,被氧化成易溶的高价氧化物,如Cr2O3被氧化成CrO3,而Cr的高价氧化物可在苛性碱溶液中发生溶解,其反应式为:
       2Cr2O3+3O2=4CrO3   (5)
       CrO3+2KOH=K2CrO4+H2O   (6)
     2.2 工艺参数的确定
     高锰酸钾自分解的速度与NaOH、KMnO4的浓度及温度有关。KMnO4自分解速度越快,“氧化过程”也越快。钢丝浸入溶液所用的时间越少。当NaOH和KMnO4的浓度小于100g/L时,不会缩短浸入时间,但二者都小于50g/L时,浸入时间明显延长,为此,NaOH和KMnO4的浓度取50-100g/L最为合适;若提高碱液浓度就会加速KMnO4的自分解。但是碱浓度过高是不经济的,可用提高溶液温度的办法来弥补,溶液温度选取80-95℃。
    高锰酸钾碱液疏松不锈钢丝氧化皮的工艺流程为:浸置高锰酸钾碱液――水冲洗――三酸洗――水冲洗――涂润滑载体――烘干。
     2.3 对比试验
    (1)试验1。选取0Cr18Ni9Ti不锈钢丝,其直径为Ø4.4、Ø3.4、Ø2.7、Ø2.1、Ø1.85mm,从中各选2盘(盘重为80kg)作为试验用料,不锈钢丝在无保护气体的热处理炉中进行固溶处理,分别用高温碱煮和高锰酸钾碱液2种方法进行去除氧化皮试验。
    试验结果表明:高温碱煮后的钢丝表面氧化皮需经20-35min酸洗方法可洗净,但钢丝表面光洁度不均匀,局部有麻坑和黑色胶状物;而经高锰酸钾碱液浸置后只需5-10min酸洗就可洗净,且钢丝表面光洁,无胶状物。由于高锰酸钾碱液是以水为主的混合溶液,有较强的渗透能力,使钢丝表面氧化皮达到均匀反应,又由于其与氧化皮反应过程中产生氧气,使难溶于酸的黑色胶状物产生机械剥离,酸洗时间可大为缩短。
    (2)试验2。所用试验材料同试验1。延长两种工艺的浸置时间,其试验结果表明:随着浸置时间的延长,碱煮处理的钢丝经酸洗后对表面腐蚀越严重;而高锰酸钾碱液处理的钢丝经酸洗后表面无过酸洗现象。这是由于高锰酸钾碱液在一定时间内基本不腐蚀基体的缘故。
    3  生产应用
    在对比试验取得良好效果的基础上,配制了2.5m3的高锰酸钾碱液,采用试验中确定的工艺参数进行生产,通过30余t(Ø1.7-4.0mm)不锈钢丝的生产,其结果表明:
    (1)提高了表面质量。采用高锰酸钾碱液疏松氧化皮经酸洗后,钢丝表面均匀、光洁,无黑色胶状物及过腐蚀麻坑,合格率比采用高温碱煮提高5%以上。不仅不锈麻花钉表面质量得到了保证,而且降低了钢丝表面缺陷造成的原料消耗。
   (2)降低了能耗。高温碱煮温度需达到480℃,而高锰酸钾工艺要求温度仅为80-95℃。因此,采用高锰酸钾碱液工艺,缩短了生产周期,提高了工效,降低了工序能耗。统计几年来的数据并进行对比,每吨不锈丝平均降耗1875kW?h。
   (3)改善了劳动环境。高温碱煮处理不锈丝时冒出浓烈的黄烟,污染环境,工作条件恶劣。而采用高锰酸钾碱液,在生产过程中蒸发出来的主要是水蒸气,无异味,对人体无害,改善了劳动环境。

 


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