南钢合理控制化学成分 提高烧结矿质量

2002-07-23 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    摘要  介绍了南钢烧结厂控制烧结矿的化学成分,提高烧结矿质量的实践。通过采取一系列措施,使烧结矿的化学成分更趋合理稳定,高炉利用系数平均达到3.166t/(m3.d)的历史最好水平。

    关键词  烧结矿质量  化学成分  控制

1 前言

    烧结矿作为高炉炼铁的主要原料,其质量优劣直接影响到高炉冶炼指标。南钢面对当前市场经济的环境和竞争机制,坚持精料方针,狠抓烧结矿质量,严格控制烧结矿化学成分,获得了铁前产出高的综合经济效益。

2 合理控制化学成分的措施

2.1 加强原料混匀

    原料成分的波动,将直接影响烧结矿化学成分和质量的稳定。我厂混匀料占原料用量的75%左右,而混匀料中含铁原料达10种以上,且配比波动较大。为提高混匀料质量,我们首先加强了料场管理,要求一次料场要加强进料与堆料管理,严禁混料;二次料场造堆要做到定量给料,后200层补偿校正,堆头堆尾料(约800t)进行返仓处理。从而保证了混匀料质量的稳定,其TFe>61.0%,品位稳定率(±1.0%)>90%,SiO2稳定率(±0.5%)>90%,其化学成分列于表1。

表1 南钢几种铁矿石粉其混匀料的化学成分(%)

粉矿名称 TFe SiO2 MgO
南非粉矿 65.00 4.03 -
印度富矿 65.80 2.60 0.14
马来西亚还原铁矿 78.20 2.43 0.78
混匀矿粉 61.33 4.63 1.60

2.2 实现微机配料

    为了提高配料精度和降低工人劳动强度,我们利用大修机会对配料系统实施了改造,将人工端盘称料改为微机自动配料。这一改造确保了混合料化学成分的稳定性。

    在改造过程中,针对某些原料品种,如精矿、富矿等在雨天和冬季易出现悬料的情况,
在配料矿槽内安装了高分子塑料衬板,确保了原料下料的连续顺畅。


2.3 对主要化学成分进行控制
2.3.1 TFe和Si02的控制
    众所周知,高铁低硅的烧结矿有利于高炉增产节焦。为此,公司制订了铁水降Si攻关方
案,其目标是将铁水中的[Si]由0.68%降至0.58%。但对于烧结而言,则要求混合料中含
有一定量的Si02,以生成足够的粘结相来保证烧结矿的强度。Si02过多或过少,都会对烧结
矿质量带来不利影响。因此要求烧结矿的含铁品位要高,Si02含量要适中。
    我厂位于长江下游,周边地区缺少铁矿资源,所使用的铁矿粉主要来自安徽、湖北等
地。其品种多、含铁品位低,Si02含量及S、P等有害杂质高,成分复杂且波动大,这一客
观情况阻碍了烧结及炼铁生产的进步。为使铁前能获得最佳的综合经济效益,我们将目标由
追求低成本转向为追求高效益,决定通过采用进口矿来实现高晶位、低硅烧结。
    我厂自1983年开始进口国外矿粉(1.5万t/a)。经过多年的实践,特别是近年来,我厂
确立了合理利用国外矿产资源的方针,大量进口适合我厂生产的南非粉矿、印度粉矿(化学
成分见表1),年进口矿量在1Mt以上。通过不断优化两种外矿的配比,使烧结矿的产、质量
得到了稳步提高。目前,我们又要求在增加进口矿用量的同时,要增加国内高品位精矿的用
量,并减少低品位富矿粉的配比和杂料量。现在我厂烧结矿品位已保持在58%以上,Si02含
量控制在4.70%左右(碱度为1.70)。我厂2001年烧结矿的化学成分列于表2。


表2 南钢2001年烧结矿化学成分(%)

TFe/% FeO/% SiO2/% CaO/% MgO/% S/% 碱度 碱度一级品率/% 品位稳定率/%
58.50 9.47 4.71 8.05 1.93 0.02 1.71 71.03 97.21


2.3.2 FeO含量
    FeO含量及其稳定性是烧结矿质量的重要内容,它不仅是反映烧结矿质量与能耗的标志,
同时还影响到高炉的冶炼效果。过去由于片面追求高产,在生产中习惯采用“高碳、薄料、
快转”的操作方针,使我厂烧结矿的FeO含量一直居高不下(达13%以上)。因此,我们采
取了一系列措施,在保证烧结矿有足够强度的基础上,努力降低FeO含量,提高烧结矿的还
原性。
    1)加强焦粉破碎,控制好燃料用量
    适宜的燃料粒度有利于生产出高强度、小气孔的烧结矿,并可降低燃料用量,从而减少烧结过程中FeO的生成量。我们通过控制给料量,延长焦粉破碎时间及机修车间定时车削辊皮等措施,使焦粉―3mm粒级达到78%以上。经过多次调整,我们确定适宜的燃料配比为4.5%左右。
    2)开发低温厚料层烧结技术
    将两台烧结机的台车栏板由500mm提高到630mm,台车布料高度由450mm提高到600mm,点火温度控制在1 100℃以下。
    由于低温厚料层烧结有利于铁酸钙成分的发育,具有较低的烧结温度和良好的氧化性气
氛,因此它是降低烧结矿中FeO含量的有效措施之一。
    3)采用焦粉二次分加技术
    焦粉二次分加是较为先进的烧结工艺,它弥补了一次添加焦粉固有的弊病,能使焦粉燃
烧更加充分,从而降低固体燃耗,降低烧结矿中FeO含量,提高烧结矿质量。
    我们在现有输送焦粉的原3号皮带机东部
新建一条约70m长的皮带,在该皮带头部,即混一与混二皮带之间建一座焦粉料仓。新建料
仓下部安装了一条电子秤拉式皮带,焦粉由拉式皮带给到混二皮带上进入二次混合,从而实
现了焦粉分加。
    4)严格烧结机看火工的操作管理
    我们要求看火工要勤观察机尾断面,严格掌握机速,有效地控制烧结终点,尽量使烧结
终点前移,以保证液相的形成和再结晶的充分。废气温度要求控制在90℃以上。
    经过不懈的努力,现在我厂烧结矿FeO含量已降到11%以下,且FeO含量在8%―10% 的稳定率亦得到提高,保持在45%以上。
2.3.3 碱度
  碱度是衡量烧结矿质量的重要措标,碱度的波动直接影响到炼铁高炉的顺行,而碱度一
级品率(R2±0.05)是企业质量的标志,因此我们在提高烧结矿碱度稳定性的同时,采取了以下措施,努力提高其一级品率。
    1)控制最佳的CaO与Si02含量
  烧结生产的各方面条件都在变化,为了达到要求的碱度条件,就要不断地进行调整,随时变更原料配比。但烧结矿中Fe与CaO、Si02、MgO的含量总和与烧结矿的比例基本不变,仅在一定范围内波动,结合生产实际,经过反复验算与调整,找出了最佳的CaO与Si02控制范围,见表3。


表3 烧结矿最佳CaO与SiO2含量

碱度考核 品位考核/% R2(±0.5) 最佳CaO/% 最佳SiO2/%
1.70±0.10 ≥58.5 1.65~1.75 7.85~8.10 4.60~4.80

  2)实行“干基”配料
    实行“干基”配料,能避免因原料水分波动而产生的实际配料比不准确的现象,从而能保证原料化学成分的稳定。
   3)保证配料的准确性
  通过实现配料自动化,使得配料误差大大下降(仅为1%)。为防止因电子秤的问题而导致的配料偏差,在配料室实行每2小时端盘称量一次,确保各种原料严格按配比下料。
   4)推行连续配料系统管理工程
   为严格控制岗位操作,我们推行了以烧二皮带为中心的连续配料,均衡生产管理,从而
加强了各岗位的信息联系与工序协调,稳定了料层,稳定了质量。
  现在我厂烧结矿碱度稳定率一直保持在98%以上,R2土0.05也始终保持在70%以上。
2.3.4 Mg0含量
  MgO对烧结矿质量和高炉冶炼来说,一般是有益元素。但含量过高,会降低烧结矿铁酸钙
的生成量,从而不利于烧结矿的冷强度和中温还原,而且过高的MgO含量还会增加渣量并降低
含铁品位,使烧结过程难以进行。因此,我厂在配料过程中严格控制镁砂配人量,要求≤5%,对烧结矿MgO含量一般要求≥2.0%,2001年实际烧结矿MgO含量为1.98%。
3 结语
  影响烧结矿化学成分的因素有多种,要控制烧结矿化学成分的合理和稳定,以获取高的铁前综合效益,应在以下方面着手:
   1)改善原料结构,有效地采用高品位、低Si02进口优质矿,少用或不用Si02含量高的低品位富矿。
  2)采用低温厚料层烧结技术和焦粉二次添技术,以提高烧结矿中FeO稳定率。
  3)实行“干基”配料并保证严格按配比下料
   4)强化生产管理与规范岗位操作。



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