南钢合理控制化学成分 提高烧结矿质量
摘要
介绍了南钢烧结厂控制烧结矿的化学成分,提高烧结矿质量的实践。通过采取一系列措施,使烧结矿的化学成分更趋合理稳定,高炉利用系数平均达到3.166t/(m3.d)的历史最好水平。
关键词 烧结矿质量 化学成分 控制 1 前言 烧结矿作为高炉炼铁的主要原料,其质量优劣直接影响到高炉冶炼指标。南钢面对当前市场经济的环境和竞争机制,坚持精料方针,狠抓烧结矿质量,严格控制烧结矿化学成分,获得了铁前产出高的综合经济效益。 2 合理控制化学成分的措施 2.1 加强原料混匀 原料成分的波动,将直接影响烧结矿化学成分和质量的稳定。我厂混匀料占原料用量的75%左右,而混匀料中含铁原料达10种以上,且配比波动较大。为提高混匀料质量,我们首先加强了料场管理,要求一次料场要加强进料与堆料管理,严禁混料;二次料场造堆要做到定量给料,后200层补偿校正,堆头堆尾料(约800t)进行返仓处理。从而保证了混匀料质量的稳定,其TFe>61.0%,品位稳定率(±1.0%)>90%,SiO2稳定率(±0.5%)>90%,其化学成分列于表1。 表1 南钢几种铁矿石粉其混匀料的化学成分(%)
2.2 实现微机配料 为了提高配料精度和降低工人劳动强度,我们利用大修机会对配料系统实施了改造,将人工端盘称料改为微机自动配料。这一改造确保了混合料化学成分的稳定性。 在改造过程中,针对某些原料品种,如精矿、富矿等在雨天和冬季易出现悬料的情况,
2)实行“干基”配料 |