改善焦炭抗碱能力问题

2001-04-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    从焦炭在高碱负荷高炉中的行为可以看出,焦炭质量的改善比通常高炉焦炭更为重要。70年代以来,不少研究工作涉及焦炭抗碱能力问题,归纳起来是:第一,目前还没有一个工业上可以实现的方法,使焦炭在高炉中不受钾的影响;第二,众可以而且能够改善焦炭某些性质,使用权它更适应高碱负荷高炉的操作,第三,改善焦炭反应性,防止过低的开始气化温度和提高焦炭强度减少粉化是最重要的措施。这里将着重分析焦炭强度和反应性的改善问题。
    
    (1)改善焦炭强度。所有提高焦炭强度的措施都可以采用,提高焦炭转鼓指数也有助于焦炭在高炉中强度与块度的稳定。由于焦炭在高碱负荷高炉炽所受的破坏是过多的溶碳反应所造成的,因此提高焦炭强度,应使热态时焦炭微型裂纹减少,同时还要使气孔均匀,结构致密,有足够的结构强度。这就需要在炼焦中选择适当的配煤和工艺,包括有足够的中、低挥发强粘煤,尽可能增加装煤的堆密度。这里之所以要强调中、低挥发分强粘调,是因为高挥发分强粘煤(挥发分大于30%)在配煤中虽然也能提高焦炭转鼓指数,但CO2反应后的焦炭强度却很差,在钾影响下焦炭粉化更为加剧。提高煤料堆密度对改善焦炭CO2反应后的结构强度有一定效果,例如配入30%型煤块的煤料与同样煤料组成而不配型煤块的焦炭对比,在3%K2CO3的CO2催化反应下,结构性质改善明显,反应前后孔壁厚度都较高,结构强度指数提高了近20%。
    
    (2)改善CO2反应性。关键在于使焦炭在钾影响下,开始气化温度不要有过大的下降,这方面究竟如何控制还是一个难题,解决的办法只有通过实验来判别。在大多数情况下配有较多高挥发分煤的焦炭,钾对气化开始温度的下降影响较大;如配入的低挥发分煤属于弱粘结性或不粘结性煤时,其开始气化温度下降幅度更大。在考虑开始气化温度下降程度时也要重视其开始气化温度的绝对值,这对高炉操作更有指导意义。我国14个企业的高炉焦炭的开始气化温度平均为985℃,如果焦炭中浸入K2CO31%,则降至894℃。14个企业的高炉焦炭的碱效应相差很大,添加1%K2CO3后的焦炭,基开始气化温度能保持900℃以上者有太钢(940℃)、韶钢(930℃)、重钢(925℃)、马钢(920℃)、宝钢(920℃)、梅山(925℃)、鞍钢(900℃)。这似乎与主焦煤用量的多少有一定关系。为改善钾对开始气化温度的影响,除了要选择合适的炼焦用煤外,在煤料中掺入某些添加物也是有效的,最可行的是添的是添加石油延迟焦,它在炼焦过程中由于碳氢化合物的分解使裂在气孔中沉积,因而阻碍了CO2向微孔的扩散,有明显的降低反应性效果。硼是CO2反应抑制剂,如掺入1%可使反应性指数降低6个单位,大大地抵消了钾的影响,不过工业上尚难实现。改善CO2反应性的主要效果是提高了反应后强度。

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