首钢水钢集思广益献计策 真抓实干讲实效

2014-07-02 09:44 来源: 我的钢铁网

在钢铁企业举步维艰、命悬一线的关键时期,水钢公司开展了“十讲十重十做到”活动,要求干部职工要坚定信心,控制好各个降本增效的环节,把工作做到极致和最优,争取跑过生死线。轧钢厂结合实际,采取有针对性、实效性和可操作性的有力举措,鼓励职工克难攻坚,在岗位上创造性地开展工作,理顺生产管理各个环节。工作的开展效果如何呢?5月30日,记者带着寻宝的心情走近了轧钢厂生产现场。

巧移“电磁阀”保产品质量

一高线原设计线材穿水箱控制电磁阀安装于进水管下方,由于安装位置不合理,导致电磁阀长期被轧线冷却水淋后烧损,影响产品质量。电工罗庆仁、孔军、肖毅君通过对水箱控制电磁阀移位安装,并将电磁阀气管加高固定,消除了因轧线冷却水对电磁阀影响造成产品的质量问题。

“悬臂辊”底座改造保设备

三棒线加热炉出炉悬臂辊的安装底座是槽钢,长期以来槽钢锈蚀、变形严重。因生产节奏快,悬臂辊承载的负荷较大,在此之前作业区通过加装支撑点改进使用的方法,但效果不好,每个月因悬臂辊道影响生产6次左右。最后,三棒线作业区作业长王国祚,钳工吴胜杰共同协商后,提出了对加热炉出炉悬臂辊底座的改造方案,采用25毫米厚钢板作为底板,将所有悬臂辊安装在钢板上,并对底板作加固处理。改造后,收到了稳定性较高、故障率低的良好效果。

漩流池和平流池互补保供水

三棒、二高两条生产线漩流池和平流池水系统设计为独立系统,当一条生产线的漩流池或平流池提升泵发生故障后,一台泵不能满足生产需求,造成漩流池和平流池水位调节困难。运行作业区职工芦璐、张力、杨光勇通过现场观察和分析后,提出在漩流池提升泵和平流池提升泵棒、线材输出管道之间增设连通管道和阀门的建议,这样改进的好处是当棒线的漩流池或平流池提升泵发生故障后,将连接阀门打开,高线提升泵就可将水供给棒线,保证平流池水位平衡及两条线冷却塔正常供水,更好为生产服务。

优化“密集辊润滑方式”降成本

二高线风冷线风冷辊道采用集中干油润滑,因入口段钢温高,油管和分配器容易烧焦堵塞,造成不能正常供油,致使轴承座和辊子轴损坏,生产成本随之增加,停机处理设备故障还会影响生产的连续性。看到这样的辊子消耗,职工杜承、赵鸿积极想法办对风冷辊润滑系统进行优化,将风冷辊轴承座油孔由原来的4毫米扩大到8毫米,在油孔上安装快换接头并装上油管,还增设了一台干油泵,在需要用的时候,将油管接到油泵上即可加油。这样的润滑方式,优点是减少铜油管和分配器不易被烧焦堵塞,能保证油路畅通。据推算,改进后每年可降低生产成本31200元。


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