酒钢自产焦炭质量稳步提高

2007-02-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    焦炭质量的高低直接制约着炼铁高炉生产的稳定顺行。随着焦煤资源保障能力不断加强,配煤结构不断优化,酒钢公司自产焦炭质量稳步提高。自2006年以来,没有发生一次影响高炉生产的质量波动,为公司炼铁生产增产降耗奠定了基础。
    2005年,随着主焦煤资源紧张,酒钢公司焦炭质量跌入数十年来的低谷,使用的焦煤有27种,全年调整配煤比160多次,平均两天多就需要调整一次配比,焦化厂责任工程师尹维权告诉记者。焦炭质量的波动直接影响到高炉生产,炉况不稳,焦比上升,成本恶化,公司好不容易实现的焦比“破四见三”目标,转眼付之东流。
    为了扭转这一被动局面,公司提出,对外大力加强资源保障能力,对内优化配煤结构,力争在较短时间内稳定和提高焦炭质量,保证公司炼铁生产。经过筛选、探索和资源平衡,公司制定出以大武口煤、木里煤为主焦煤,增加地方配煤的焦煤配比方案。将炼焦煤种由27种减少到8种,尽量减少煤种变化带来的焦炭质量波动。对主焦煤资源强化采购,通过多种措施保证主焦煤稳定、有序供应。
    在此基础上,公司不断优化配煤结构,通过煤质分析、单孔试验评价先后完成了6种新的炼焦煤资源的开发和应用。在生产中充分利用乌海地区煤粘结性高的特点,设计并组织了58次优化配煤机构的单孔炼焦试验,地方煤配比达到30%以上。在管理上,每天统计进煤量、进煤质量,及时反馈进煤质量存在的问题,以料场延伸管理为基础,配合做好焦煤合堆混匀项目的实施,充分利用11个配煤斗槽的优势,实施精细化配煤,优劣搭配,合理利用资源。稳定焦炭质量,完善资源紧张条件下应急预案的制定、试验、启动程序,2006年全年共调整配煤比78次,没有出现因配煤比调整导致焦炭质量大幅度波动的现象。
    通过这些措施的实施,公司焦炭质量逐步走出2005年低水平徘徊的困境,2006年全年在超产2万吨的情况下,冶金焦合格率、M40、M10、反应后强度等质量指标均有不同程度提高。冶金焦率、吨焦耗湿煤、粗苯收率、焦油收率、硫铵收率、工序能耗等6项主要技术经济指标中,有5项超额完成计划。特别是今年,自1月20日以来,连续35天没有调整焦煤配比,这在近两年焦化炼焦生产中是少见的。
    焦炭质量稳步提高使炼铁生产增产降焦成为可能,通过努力,2006年集团公司在铁产量实现600万吨奋斗目标的同时,宏兴炼铁一工序再次实现了焦比“破四见三”目标。

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