越南太钢褐铁矿的烧结研究与生产实践

2005-05-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

    摘要  邯钢援助越南太原钢厂进行烧结机改造,并针对越南太钢的烧结机进行了越南褐铁矿烧结试验研究,通过不同褐铁矿配比烧结试验,并分析了试验结果,结合褐铁矿烧结性能,找出了合适的生产工艺参数,并成功的应用在越南太钢实际生产中。褐铁矿配比达到37.7%,并且利用系数达到1.26t/(m2·h)。

关键词  技术改造  褐铁矿  烧结  效果

1 前言

越南太钢是1959年由中国援助建厂,1964年投产的。烧结厂原设计是2台18m2烧结机,只安装了1台,从未正常投入使用,已停产10年多,设备基本报废。2001年邯钢接受援助太钢改造的任务,烧结厂是改造工程的一部分。邯钢在太钢原18m2烧结厂的基础上,经过对厂房框架进行改造扩建,并利用邯钢退役的27m2烧结机和带冷机、抽风机、混合机、冷矿筛、电除尘等设备,将其改建为27m2烧结机。改造后,取消了热矿运输,利用胶带机将烧结矿运至高炉。

邯钢经过一年多的努力建设,和对越南褐铁矿烧结进行试验研究,于2001年12月使太钢烧结厂顺利投产。现该厂使用褐铁矿30%-40%进行烧结生产,达到了预期的效果。本文仅阐述褐铁矿的试验研究和介绍生产效果。

2 试验原料的物化性能

试验用含铁原料为褐铁矿和磁铁矿;熔剂为石灰石、白云石和生石灰;燃料为焦粉和煤粉。以上原料全部来自越南,其物理性能见表1,化学成分列于表2。根据原料的粒度分析,其中含铁原料的粒度较理想,基本在1-6.3mm的范围内;但熔剂和燃料的粒度均太细,特别是燃料类,焦粉粒度小于0.5mm的达到57%,煤粉小于1mm的达67%,这种过粉碎的燃料不利于烧结生产。从化学成分看,褐铁矿的结晶水为7.8%。烧损高达10.62%,含Al2O3较高。煤粉的工业分析结果表明含固定碳很低,只有57%,质量较差。

表1 试验原料的物理性能

品名 水分/% 容积密度/t·m-3 粒度组成(mm)/%
+6.3 5-6.3 3.5-5 2-3.5 1-2 0.5-1 -0.5
褐铁矿 8.5 1.75 17.77 23.4 21.32 11.59 11.04 5.95 8.92
磁铁矿 6.0 2.14 13.5 19.6 27.11 13.13 13.13 5.59 8.39
石灰石 5.1 1.42     1.11 4.78 34.93 18.81 40.36
白云石 4.7 1.46     1.36 3.62 32.06 24.4 38.56
焦粉 21 0.76     0.51 2.28 18.15 21.83 57.23
煤粉 18.3 0.9     0 1.59 31.21 29.74 37.45

表2 试验原料的化学成分(%)

品名 TFe FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 S 烧损
磁铁矿 61.29 6.20 3.04 0.06 0.11 3.29 0.029 4.57
褐铁矿 52.89 0.40 4.84 0.03 0.19 2.87 0.009 10.62
生石灰       81.75        
石灰石     0.20 53.63 3.61 0.12 0.004 40.98
白云石     0.43 31.44 20.42 0.27 0.001 45.08
焦粉     固定碳77.04  灰分19.40  挥发分3.27  水0.29
煤粉     固定碳57.05  灰分31.64  挥发分9.46  水1.85

3 试验方案

3.1 褐铁矿与磁铁矿的搭配方案

褐铁矿和磁铁矿的搭配方案采用两种,一种是褐铁矿70%、磁铁矿30%,一种是褐铁矿23.5%、磁铁矿76.5%。

3.2 试验条件

试验根据越南太钢的炉料结果和烧结机情况,采用烧结矿碱度1.70、料层厚度380mm,进行不同抽风负压、不同配碳量、不同煤种、不同混合料水分试验研究。

4 试验结果

4.1 不同抽风负压的烧结试验结果

试验是在焦粉配比8.5%和混合料水分6.5%左右进行的,结果如表3。

表3 不同抽风负压的烧结试验结果

方案 试验号 烧结负压/kPa 烧结速度/mm·min-1 成品率/% 生产率/t·m-2·h-1 转鼓指数/%
1 1 9.0 26.33 51.15 1.178 42.67
2 6.5 22.22 53.41 1.016 44.27
3 5.5 21.60 55.75 1.075 46.00
4 4.5 20.88 61.71 1.06 49.50
5 3.5 17.62 62.35 0.900 50.40
2 58 4.6 22.49 64.13 1.334 60.16
56 6.0 23.31 64.84 1.383 60.48
59 7.0 26.39 59.36 1.472 60.80

表3表明方案1中,烧结负压从9kPa逐步降低到3.5kPa,烧结速度和生产率是随着负压的降低而降低,但是成品率和转鼓指数是随负压的降低而升高。方案2中,随着烧结抽风负压的升高,烧结速度和生产率升高。但当负压升高到6.3kPa时,成品率和转鼓指数开始降低。

4.2 不同焦粉配比和不同煤种试验

试验是在混合料水分6.5%左右和抽风负压5-6kPa进行的,试验结果如表4和表5。

表4 不同焦粉配比试验结果

方案 试验号 焦粉配比/% 烧结速度/mm·min-1 成品率/% 生产率/t·m-2·h-1 焦粉消耗/kg·t-1 转鼓指数/% FeO/%
1 3 8.5 21.6 55.75 1.053 123.33 46.00 8.20
4 9.5 21.35 56.63 1.009 130.21 47.47 9.5
6 10.5 21.47 58.80 1.040 140.62 43.20 10.00
10 11.5 21.47 60.63 1.047 154.02 37.60 13.5
11 9.0 20.88 61.71 1.133 112.22 51.73 8.60
2 49 8 24.36 65.20 1.445 93.56 60.48 9.6
30 9 24.95 64.80 1.455 105.70 60.16 10.70
50 10 24.36 63.33 1.396 121.05 56.28 11.8

表5 国内煤和越南煤的试验结果

试验号 煤种 焦粉配比/% 烧结速度/mm·min-1 成品率/% 生产率/t·m-2·h-1 焦粉消耗/kg·t-1 转鼓指数/% FeO/%
5 国内 6.5 19.59 58.30 1.034 86.76 51.60 8.6
8 国内 6.8 23.75 61.40 1.227 90.47 53.07 9.0
21 国内 7.1 21.35 64.33 1.18/ 94.74 53.33 9.9
14 越南 9.0 23.5 61.40 1.238 117.33 53.07 7.4
12 越南 10.0 24.20 63.90 1.314 122.87 49.33 9.3
13 越南 11.0 23.17 63.90 1.258 135.19 47.73 9.5

从表4中看出,在方案1中,随着焦粉的配比逐渐提高,烧结速度没有明显变化,成品率逐渐升高,生产率变化不大。对转鼓影响较明显,配9.5%焦粉的转鼓最好,相应的FeO为9.5%。另外配加9%焦粉的11号样,是把焦粉中小于5mm的部分筛除一部分,使其由57%降到30%,成品率、生产率和转鼓指数都是最高的。

在方案2中,随着焦粉配比的增加,除了FeO明显提高和燃耗大量增加外,成品率、生产率、转鼓指数都没有明显提高。在配煤8%时各项指标最好。

另外还做了不同煤种试验(见表5)。从表5可看出,国内煤虽然配的少,但各项指标都好于越南煤,这是因为国内煤含碳量高,粒度好的原因。

4.3 不同混合料水分的试验结果

试验是在焦粉配比8.5%和抽风负压5-6kPa条件下进行的,结果见表6。从表6可以看出:在方案一中,当混合料水分只有6.3%时,垂直烧结速度,生产率和转鼓指数等都是最低的。随着水分的提高,各项指标都有改善。当水分达到6.8%时,各项指标都是最高的。

在方案2中,水分5.9%,转鼓指数和生产率最好成绩,超过6.0%时变差。

表6 不同混合料水分的试验结果

方案 试验号 水分/% 烧结速度/mm·min-1 成品率/% 生产率/t·m-2·h-1 煤耗/kg·t-1 转鼓指数/%
1 18 6.3 19.59 58.30 1.034 117.28 54.23
14 6.6 23.50 61.4 1.238 117.33 53.07
20 6.8 26.26 62.65 1.373 117.12 53.33
19 7.0 24.40 61.18 1.276 118.00 54.13
2 56 5.5 23.31 64.84 1.383 96.44 60.48
49 5.9 24.36 65.20 1.445 93.56 60.48
57 6.3 23.03 57.61 1.227 101.00 59.87

4.4 试验结论

1)越南的磁铁矿和褐铁矿这两种富矿粉粒度较均匀,粉末少,有利于烧结生产。焦粉粒度太细,小于0.5mm的含量高达57%,不适宜烧结生产。试验表明,将小于0.5mm的含量降到30%,可以降低烧结燃料消耗,提高烧结矿产量和强度。

2)两种褐铁矿配比方案下生产的烧结矿,其燃耗、生产率、转鼓强度随着褐铁矿配比的降低而改善,适合的混合料水分随之降低。在70%褐铁矿配比下,只要混合料水分、负压和燃料合适,并采用1.70的碱度,烧结矿的各项指标可以达到高炉使用要求,但将配比控制在35%-45%之间,烧结矿的各项指标会更好。

5 生产效果

2001年12月太钢烧结厂顺利投产后,参照邯钢烧结研究的结果并根原料条件的变化,在生产中对生产技术参数作了适当调整:烧结矿碱度确定为2.0,配加生石灰11%,焦粉7.3%,水分7.0%,料层400mm,机速和抽风负压适当降低,经过2个月的生产实践,获得了台时产量34.1t/(台·h),利用系数1.265t/(m2·h),筛分指数小于3%的良好效果。烧结矿粒度组成均匀,化学成分稳定,配用37.5%褐铁矿的烧结矿品位达到56%,FeO低于13%。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话