012Al模具钢电渣重熔工艺的优化
摘要:在1t锭型的012Al模具钢电渣重熔工艺优化试验中,在保证重熔锭质量的前提下,通过重熔过程均匀加入铝粉等工艺措施,采用55%CaF2-30%Al2O3-5%Cao-5%Mgo四元渣系,当填充比为0.48时,电耗较0.2填充比降低43.5%,且比70%CaF2-30%Al2O3的二元渣系0.48填充比的电耗降低29%。 关键词:电渣重熔 填充比 模具钢 1、试验过程 以往采用中空钢的双实锭型浇注重熔电极,熔渣用二元渣第(70%CaF2,30%Al2O3),生产1t电渣钢平均电耗达到2130kWh。根据增大填充比和提高熔渣比电阻可使重熔电耗下降的理论[1]。使用1t锭型设备,在电参数不变的基础上作填充比和渣系的筛选试验,试验炉数为15炉,结果见表1。 从表1可知:采用比电阻较高的四元渣系,当填充比增大到0.48时,平均吨钢电耗下降905kWh。由于比电阻较高的渣系可使重熔速度加快,从而影响夹杂物的去除[1]。故四元渣系中返回渣的比例增大到50%。 2、质量状况分析 对表1中的6个方案生产的电渣钢分别取样分析化学成分见表2。表2中试样号1到6分别为表1中原方案到方案5的试样。 表1 012Al模具钢电渣重熔填充比和渣系的工艺试验结果
注:二元渣系成分:70%CaF2,30%Al2O3;四元渣系成分:55%CaF2,30%Al2O3,5%CaO,5%MgO。 化学成分中除Al执行企标Q/JGGP(K)44-97,规格范围为0.35%-0.70%,其余成分执行国标GB1299-2000。非金属夹杂物、低倍及其他指标执行国标GB1299-2000。由表2可见除Al外,其他成分均能较好地满足标准要求。检验结果表明,非金属夹杂物及低倍组织完全没有受到影响。 尽管增大填充比和渣系比电阻能够大大降低重熔电耗,但012Al模具钢主要成分Al却下降较多,甚至低于规格下限,这是由于熔速加快后,熔渣中SiO2氧化的速度增大,使电渣锭中[Al]偏低[2]。因此必须对工艺进行改进。 表2 012Al模具钢电渣重熔锭的化学成分/%
3、工艺改进 由于熔渣中Al与电渣钢锭中Al成正比关系,提高渣中Al可以改善钢中Al偏低现象[2]。试验开始时在渣系配比中增加了5%的纯铝粉,其结果表明电渣锭中Al并无明显增加。根据电渣重熔原理,电渣重熔初期,熔渣自身的电阻热以及重熔过程剧烈的反应,铝成分被大量烧损[3]。因此,渣系中添加铝粉不能一次进行,只能采取与重熔过程同步加入的方式。采用0.48的填充比,1t锭型的结晶器平均3.2h熔铸1支电渣锭,相同的间隔时间等量(总量除以添加的总次数)加入。关键在于加入的总量、间隔时间以及每次添加所需时间。使用正式试验得出最佳添加铝粉总量为2500kg,添加间隔时间为25min,每次添加耗时约5min。 从2001年生产的200炉012Al中随机抽取100炉作[Al]的统计分析,结果是[Al]的分布接近于正态分布,从均值与方差能够看出:本工艺控制[Al]的过程较为稳定,质量水平较为理想。 生产过程分析:(1)重熔耗电:2001年生产的200炉012Al电渣钢平均电耗为1247kWh,比表1的平均电耗增加122kWh,但比筛选试验前减少了883kWh,下降幅度较大。(2)过程能力分析:由于012Al电渣钢生产关键在于铝成分的控制,因此生产过程能力应以Al的控制来计算。 T=0.35, K=2*(0.525-0.512)/0.35=0.074 σ=0.054 CPK=(1-K)*T/6σ=1.00 根据国标标准ISO8528,由于1.33>CPK≥1.0,表明生产的过程能力和技术管理达不到国际要求。 4、结论 (1)填充比增大到0.48,采用较高电阻的四元渣系,可使重熔电耗有较大幅度的下降。 (2)重熔过程同步加入总量为2500kg纯铝粉,每隔25min添加一次(每次加入量约为277kg),加入耗时约5min左右,可以避免出现由于填充比及渣系比电阻增大而导致[Al]靠近或低于规格下限的质量现象。 (3)工艺上的改进使重熔过程[Al]的控制较为稳定,质量水平较为理想。但生产过程能力达不到国际标准ISO8528的要求,必须加快设备的改造和提高技术管理水平。 参考文献: 1、刘中静.降低电渣炉重熔电耗的实践分析.特殊钢.1984,5(增刊):33 2、上海重型机床厂.控制电渣重熔钢锭锭中含氢量和含铝量的研究.国外电渣重熔,1978,47 3、李正邦.电渣熔铸过程研究.电渣过程原理及应用,1996,104 作者:王妮燕 罗军 丁楝(贵阳特殊钢有限责任公司技术中心,贵阳550005) 王妮燕,女,45岁,工程师。1982年毕业于北京航空学院金属材料专业,从事电渣熔铸和冶金质量管理。 |