012Al模具钢电渣重熔工艺的优化

2003-04-14 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

摘要:在1t锭型的012Al模具钢电渣重熔工艺优化试验中,在保证重熔锭质量的前提下,通过重熔过程均匀加入铝粉等工艺措施,采用55%CaF2-30%Al2O3-5%Cao-5%Mgo四元渣系,当填充比为0.48时,电耗较0.2填充比降低43.5%,且比70%CaF2-30%Al2O3的二元渣系0.48填充比的电耗降低29%。

关键词:电渣重熔  填充比  模具钢

1、试验过程

以往采用中空钢的双实锭型浇注重熔电极,熔渣用二元渣第(70%CaF2,30%Al2O3),生产1t电渣钢平均电耗达到2130kWh。根据增大填充比和提高熔渣比电阻可使重熔电耗下降的理论[1]。使用1t锭型设备,在电参数不变的基础上作填充比和渣系的筛选试验,试验炉数为15炉,结果见表1。

从表1可知:采用比电阻较高的四元渣系,当填充比增大到0.48时,平均吨钢电耗下降905kWh。由于比电阻较高的渣系可使重熔速度加快,从而影响夹杂物的去除[1]。故四元渣系中返回渣的比例增大到50%。

2、质量状况分析

对表1中的6个方案生产的电渣钢分别取样分析化学成分见表2。表2中试样号1到6分别为表1中原方案到方案5的试样。

表1  012Al模具钢电渣重熔填充比和渣系的工艺试验结果

方案 填充比 渣系 平均吨钢电耗/kWh 备注
原方案 0.20 二元 2130 30%的返回渣
方案1 0.36 二元 1712  
方案2 0.48 二元 1589  
方案3 0.20 四元 1993 50%的返回渣
方案4 0.36 四元 1412  
方案5 0.48 四元 1125  

注:二元渣系成分:70%CaF2,30%Al2O3;四元渣系成分:55%CaF2,30%Al2O3,5%CaO,5%MgO。

化学成分中除Al执行企标Q/JGGP(K)44-97,规格范围为0.35%-0.70%,其余成分执行国标GB1299-2000。非金属夹杂物、低倍及其他指标执行国标GB1299-2000。由表2可见除Al外,其他成分均能较好地满足标准要求。检验结果表明,非金属夹杂物及低倍组织完全没有受到影响。

尽管增大填充比和渣系比电阻能够大大降低重熔电耗,但012Al模具钢主要成分Al却下降较多,甚至低于规格下限,这是由于熔速加快后,熔渣中SiO2氧化的速度增大,使电渣锭中[Al]偏低[2]。因此必须对工艺进行改进。

表2  012Al模具钢电渣重熔锭的化学成分/%

试样号 C Mn Si P S Cr Mo V Al
1 0.48 1.02 0.91 0.015 0.004 4.06 2.94 0.97 0.45
2 0.49 0.90 0.94 0.022 0.002 4.10 3.08 0.94 0.43
3 0.48 1.02 1.02 0.014 0.003 4.02 2.81 0.97 0.39
4 0.50 0.98 1.08 0.016 0.004 4.04 2.94 0.99 0.37
5 0.50 0.92 1.12 0.016 0.005 4.02 3.10 0.95 0.33
6 0.50 0.92 1.15 0.014 0.004 4.04 2.94 0.91 0.32

3、工艺改进

由于熔渣中Al与电渣钢锭中Al成正比关系,提高渣中Al可以改善钢中Al偏低现象[2]。试验开始时在渣系配比中增加了5%的纯铝粉,其结果表明电渣锭中Al并无明显增加。根据电渣重熔原理,电渣重熔初期,熔渣自身的电阻热以及重熔过程剧烈的反应,铝成分被大量烧损[3]。因此,渣系中添加铝粉不能一次进行,只能采取与重熔过程同步加入的方式。采用0.48的填充比,1t锭型的结晶器平均3.2h熔铸1支电渣锭,相同的间隔时间等量(总量除以添加的总次数)加入。关键在于加入的总量、间隔时间以及每次添加所需时间。使用正式试验得出最佳添加铝粉总量为2500kg,添加间隔时间为25min,每次添加耗时约5min。

从2001年生产的200炉012Al中随机抽取100炉作[Al]的统计分析,结果是[Al]的分布接近于正态分布,从均值与方差能够看出:本工艺控制[Al]的过程较为稳定,质量水平较为理想。

生产过程分析:(1)重熔耗电:2001年生产的200炉012Al电渣钢平均电耗为1247kWh,比表1的平均电耗增加122kWh,但比筛选试验前减少了883kWh,下降幅度较大。(2)过程能力分析:由于012Al电渣钢生产关键在于铝成分的控制,因此生产过程能力应以Al的控制来计算。

T=0.35,

K=2*(0.525-0.512)/0.35=0.074

σ=0.054   CPK=(1-K)*T/6σ=1.00

根据国标标准ISO8528,由于1.33>CPK≥1.0,表明生产的过程能力和技术管理达不到国际要求。

4、结论

(1)填充比增大到0.48,采用较高电阻的四元渣系,可使重熔电耗有较大幅度的下降。

(2)重熔过程同步加入总量为2500kg纯铝粉,每隔25min添加一次(每次加入量约为277kg),加入耗时约5min左右,可以避免出现由于填充比及渣系比电阻增大而导致[Al]靠近或低于规格下限的质量现象。

(3)工艺上的改进使重熔过程[Al]的控制较为稳定,质量水平较为理想。但生产过程能力达不到国际标准ISO8528的要求,必须加快设备的改造和提高技术管理水平。

参考文献:

1、刘中静.降低电渣炉重熔电耗的实践分析.特殊钢.1984,5(增刊):33

2、上海重型机床厂.控制电渣重熔钢锭锭中含氢量和含铝量的研究.国外电渣重熔,1978,47

3、李正邦.电渣熔铸过程研究.电渣过程原理及应用,1996,104

作者:王妮燕  罗军  丁楝(贵阳特殊钢有限责任公司技术中心,贵阳550005)

王妮燕,女,45岁,工程师。1982年毕业于北京航空学院金属材料专业,从事电渣熔铸和冶金质量管理。


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