广钢炼铁技术的进步与发展
1 概况
广钢3号(300m3)、4号(350m3)高炉2002年分别进入第11和第9个年头,处于炉役后期,分别在1999年3月和2000年1月出现过冷却水箱漏水,现炉身第一层以上水箱完好率在30%以下。为在护炉的同时,完成繁重的年度生产经营指标,广钢高炉工作者近年来不断更新观念,提高管理水平,优化人炉原燃料和炉料结构,并相继引进了一系列的新工艺、新技术、新材料,不断优化和完善高炉炼铁工艺,取得了明显效果,高炉技术经济指标明显改善。2002年8月,4号高炉由于炉皮变形和炉体下沉而进入控产阶段,但因炼铁技术的进步,2002年1-9月的产量及其他技术经济指标亦有不同程度的改善,见表l。至2002年9月止,单位炉容产铁量分别为9 500t/m3和8 100t/m3。
表1 部分年度高炉主要技术经济指标
年份 | 产量t | 利用系数 t/(m3*d) |
综合焦比kg/t | 煤比kg/t | 风温℃ |
1996年 | 538486 | 2.263 | 644 | 0 | 1021 |
2000年 | 669884 | 2.816 | 514 | 127 | 1005 |
2001年 | 675090 | 2.849 | 520 | 132 | 1002 |
2002年1-9月 | 512732 | 2.879 | 540 | 132 | 1022 |
2 坚持走精料路线
2.1 合理炉料结构的选择因本省矿石资源相对不足,品位有贫化趋势,且含砷、铅、铜等有害元素相对偏高,使供广钢高炉使用的矿点更受限制。为缓解这一矛盾,广钢先后引入巴西、澳大利亚、南非等矿粉,配入烧结,以满足高炉生产;同时进口澳大利亚、南非等块矿;1999年初进口印度、巴西、澳大利亚等球团矿。基于成本和实际考虑,2000年逐步取消了进口块矿,用球团矿取代,这样,既提高了熟料率,又提高了入炉品位。随着进口矿种的增加,高炉炉料结构不断得到优化,1999年熟料率提高至90%以上。至目前为止,广钢高炉炉料结构是:70%烧结矿+25%球团矿+3%本省块矿+1%钒钛矿+1%钢渣。广钢高炉近年炉料结构演变过程见表2。
表2 高炉炉料结构演变过程
年份 | 烧结矿% | 进口块矿% | 本省块矿% | 球团矿% | 钒钛矿% | 钢渣kg/t | 白云石% | 萤石% |
1996年 | 81.47 | 10.27 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 4.97 | 2.44 |
1997年 | 77.07 | 8.62 | 14.00 | 0.31 | 0.00 | 45.45 | 0.47 | 2.01 |
1998年 | 77.83 | 13.00 | 8.46 | 0.00 | 0.68 | 48.50 | 0.02 | 0.28 |
1999年 | 77.46 | 3.99 | 0.32 | 15.57 | 1.11 | 34.32 | 0.00 | 0.12 |
2000年 | 71.91 | 0.09 | 7.37 | 17.57 | 1.29 | 26.46 | 0.09 | 0.00 |
2001年 | 71.48 | 0.00 | 7.98 | 18.40 | 1.26 | 14.22 | 0.02 | 0.00 |
2002年1-9月 | 71.71 | 0.46 | 2.10 | 23.76 | 1.21 | 0.75 | 0.02 | 0.00 |
2.2 提高入炉品位
(1)提高烧结矿品位。将烧结矿品位由1996年的51.59%分步提高至2000年的57.50%、2001年的56.44%和2002年1-9月的56.13%。
(2)用球团矿替代部分块矿。由于球团矿品位比本省块矿和进口块矿均高,一般球团矿品位在65%-66%,而本省块矿品位在57%-60%,进口块矿品位在60%-65%。
(3)提高块矿质量。在本省块矿上下功夫,首先在采购上,择优选用优质块矿;其次是提高本省块矿的加工质量,从而使本省块矿品位由57%-60%提高至65%左右。
(4)取消熔剂入炉。由于球团矿的配入,入炉熟料率由80%提高到90%以上,烧结矿二元碱度由1996年的1.85降至目前的1.65,并且不需加入熔剂,对提高综合入炉品位是极为有利的。
通过采取以上措施,综合入炉品位由1996年的54.01%提高至2001年的58.31%和2002年l-9月的59.16%。
2.3 减少入炉粉末
(1)提高烧结矿质量。2000年前,因高炉年产量大幅度提高,对烧结矿需求增加,当时烧结机负压不足,过分强调产量时,导致烧结矿夹生多,而且当时烧结矿二元碱度在1.53左右,烧结矿强度难以保障,粒度偏小,-10mm的占25%左右。后来,通过改造烧结机风机,加大负压,同时适当提高烧结矿二元碱度至1.65,并加大生产管理力度,烧结矿质量有所提高,强度好转,夹生现象减少,粒度分布有所改善,-10mm的降低至15%以下,改善了高炉料柱透气性。
(2)完善槽下筛分系统。将原人字型单层筛网改为双层梳齿型筛网,提高了筛分效率,减少了人炉粉末。
(3)减少块矿入炉。块矿至高炉料仓后,不需要筛分便直接入炉,入炉粉末随块矿质量的好坏波动较大。用球团矿替代部分块矿后,熟料率提高10%,块矿使用量减少10%,对减少粉末入炉极为有利。
(4)提高焦炭质量。提高焦炭强度,转鼓指数M40要求在78%以上,M10在8%以下。要求成分稳定,灰分小于12%,固定碳在85%以上,含硫量小于0.60%。比较而言,自产焦炭质量较好且稳定,而外购焦炭质量较差且不稳定。1999年外购焦炭3组焦和出格焦所占比例在40%,灰分在8%-24%,强度较差,转鼓指数M40在78%以下的比例占30%左右。后经公司协调,2001年的外购焦炭质量有所改善,3组焦比例在15%以下,未出现出格焦炭;进人2002年,3组焦比例大幅度下降,降至3%左右。有关原燃料情况见表3。
表3 原燃料质量,%
年份 | 烧结矿品位 | 综合入炉品位 (不扣CaO) |
熟料率 | 焦炭灰分 |
1996年 | 51.59 | 54.01 | 81.47 | 13.62 |
1998年 | 53.54 | 55.54 | 77.83 | 13.74 |
1999年 | 56.46 | 56.46 | 93.10 | 12.60 |
2000年 | 57.58 | 59.03 | 89.30 | 11.82 |
2001年 | 56.44 | 58.31 | 89.87 | 12.06 |
2002年1-9月 | 56.13 | 59.16 | 95.47 | 13.03 |
3 操作技术的优化和新技术的应用
3.1 完善操作制度
(1)完善送风制度。随着热风炉老化,风温不足的现象相对突出,为提高风温水平,广
钢高炉结合自身设备老化和煤气压力不稳定的实际情况,不断优化热风炉送风制度。现基本采用二烧一送一闷炉的送风制度,满足了晚期高炉的风温使用要求。至2001年风温水平仍维持在1000℃以上,2002年1-9月风温达1022℃。
(2)采用大料批正分装。1996年前,使用同装甚至倒装比例较高。随着精料水平的提高,高炉稳定和顺行程度提高,装料制度也有了改进的基础。两座高炉均使用了大料批正分装,批重最大达18t/批,一般采用批重为14-16t/批。大料批正分装既提高了煤气利用率,又稳定了炉况,崩料、坐料次数明显 减少。崩料次数由1996年的370次减少至
2000年的21次、2001年的13次和2002年1-9月的5次。
(3)增加出铁次数。2000年前出铁次数为12次/天,2000年9月开始将出铁次数增加为“次/天,2001年12月再次将出铁次数增加为15次/天。出铁次数的增加,有利于活跃炉缸,提高冶炼强度。
(4)烟煤和无烟煤混合喷吹。广钢喷煤系统是按磨制100%无烟煤设计的,但已到大修年限,仍未大修,系统漏风严重。2001年,因无烟煤供应紧张,为缓解这一紧张局面,在对喷煤系统作适应性检修后,进行了烟煤和无烟煤混合喷吹试验,烟煤混入比例在15%以下。取得经验后,逐渐将烟煤混入比例提高,烟煤混入比例最高达66%。
3.2 优化工艺
(1)富氧鼓风。1995年8月开始富氧鼓风,有利于提高炉缸温度和冶炼强度,特别是喷煤后,富氧鼓风有利于提高煤粉燃烧效果,提高间接还原度。
(2)喷煤。1998年4月开始试喷,煤比逐年提高,由1998年的46kg/t提高至2001年的132kg/t,2002年第一季度煤比达151kg/t。受4号高炉炉皮变形和炉体下沉控产的影响,2002年1-9月的综合焦比略有上升,煤比亦受限制。
(3)变频冲渣。共有8台冲渣水泵,使用变频前,通常开其中6台;使用变频后,一般只开3台水泵(2台工频,1台变频),按水泵运行费用60 000元/(台,月)计,变频冲渣的节能效果相当明显。
(4)应用灌浆技术。在高炉本体和热风炉上开灌浆孔,定期对晚期高炉和热风炉进行灌浆(在炉壳和砖衬、冷却壁间),有利于加强高炉和热风炉的维护,延长寿命。
(5)安装冷却棒。2002年7月,在4号高炉铁口、渣口上方的炉腹、炉腰变形和发红严重的炉皮处加装冷却棒,以代替破损的冷却水箱,加强炉皮冷却,取得了初步效果。
3.3 应用新材料
(1)无水炮泥。2000年前使用的是自制的有水炮泥,经常因配方或制作问题引起炮泥质量不稳定,铁口潮湿和铁口浅的现象时有发生,从而导致减风放铁的次数较多,不利于铁口的维护和炉况的稳定。2000年开始试用无水炮泥,并不断积累使用经验,研制出了适应无水炮泥的开铁口钻杆,2001年全面使用无水炮泥。使用无水炮泥后,铁口潮湿、铁口浅现象减少,基本杜绝减风放铁的现象。铁口稳定后,有利于铁口的维护和炉况的稳定。另外,无水炮泥的使用,为增加出铁次数创造了条件。
(2)免烘烤铁沟料。随着出铁次数的增加,炉前工作节奏越来越紧张,铁沟修补时间相对缩短。为了适应快节奏的炉前工作,2001年使用了免烘烤铁沟料,效果较好,减轻了炉前的劳动强度。就修铁沟而言,炉前的劳动强度减轻了85%左右。
(3)新型灌浆材料;自使用灌浆技术以来,结合高炉和热风炉的工作状况调整了灌浆材料配方,以求达到灌浆的预期效果。
(4)新铁水罐砖衬材料。使用新材料后,铁水罐寿命延长,装铁量增加。2001年铁水罐寿命平均延长24炉/罐,一代罐龄装铁量平均增加1054t/罐。
(5)新铁水罐保温材料。使用新铁水罐保温材料后,减少了铁水罐结面和运行成本,延长了铁水罐寿命。