“九五”我国钢铁业节能降耗取得显著成绩

2001-06-29 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    “九五”期间,我国钢铁工业依靠科技进步,积极推进结构调整,节能降耗工作连年取得效果,为降低钢铁产品成本,提高企业市场竞争力做出了贡献。
    1、75家大中型钢铁企业平均吨钢综合消耗、吨钢可比能耗分别下降25.65%和26.66%。
    2000年一批钢铁联合企业创造出本企业的历史最好水平,缩短了与国外工业发达国家的差距。
    2、我国钢铁工业主要工序能耗指标普遍下降,其中焦化、烧结、电炉和轧钢工序能耗下降幅度较大。
    3、大中型钢铁企业能源亏损减少
    1995年我国大中型钢铁企业能源损失率为4.9%,到1999年降为4.4%,仅此一项即可节能53万吨标准煤。其中高炉煤气放散率由1995年的13.7%降到1999年的10%,节能79万吨标准煤。
    4、钢铁工业结构调整成绩显著,节能效果突出
    1995年冶金系统内铁钢比为0.972,到1999年降到0.930,相当于少产生铁500万吨,可节约360万吨标准煤。到2000年已基本淘汰平炉,其产量仅为108万吨,占全国钢量的0.8%,节能163万吨标准煤。1995年全国连铸比为46.4%,到2000年提高到81.12%,可节能360万吨标准煤。
    1995年全国高炉炼铁喷煤为40kg/t铁,到2000年重点企业平均喷煤比已达到118kg/t铁,实现了节焦降耗,降铁成本。
    “九五”期间淘汰化铁炼钢能力约500万吨,节能58万吨标准煤。
    以上结构节能合计940万吨标准煤,占节能量的44%。
    5、全面刷新了主要技术经济指标
    大中型企业高炉利用系数2000年平均达到2.233,为历史最好水平。比较好的是:宝钢1号高炉(4063立方米)达到2.29、首钢1号高炉(2536立方米)达到2.254、安阳6号高炉(380立方米)达到3.39。年平均利用系数在3以上的有安阳、杭州、三明、邢台等。
    大中型钢铁企业高炉入炉焦比2000年平均为429公斤/吨。最好的是宝钢,全公司年平均入炉焦化为294公斤,首钢为387公斤、上钢一厂为385公斤、马钢为402公斤、天津铁厂为405公斤、石家庄为385公斤,三明为409公斤,邯郸为413公斤。  
    高炉喷吹煤粉:2000年在大中型企业平均为118公斤,也是历史最好水平。宝钢公司年平均203公斤,为世界先进水平,新疆为154公斤、攀钢为140公斤、包钢为132公斤、鞍钢133公斤、广钢127公斤、邢台126公斤、三明和萍乡为119公斤。
    转炉钢铁料消耗2000年平均1094公斤/吨,比以前有所进步。
    转炉炉衬寿命2000年达到2641炉,中小型转炉已超过20000炉,武钢二炼钢90吨转炉打破了国外在顶底复合吹炼转炉上采用“溅渣护炉技术”影响复合吹炼冶炼效果的常规,创造了全程顶底复合吹炼转炉炉龄19238炉的世界纪录。
    电炉钢冶炼电耗2000年平均为490千瓦时/吨,有一批企业冶炼电耗在400kwh/t以下,如淮钢、兴澄、通化、南京、新余、新疆等。

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话